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[導(dǎo)讀]1 引言  紙管機(jī)是一種紙料加工機(jī)械,它以單光面牛皮紙為原料,經(jīng)過切刀成片,將其卷成紙卷的設(shè)備。生產(chǎn)的紙管主要用于穿在的橫粱上,代替塑料外皮,符合環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)。將紙管用作衣架橫梁的外殼,就可根據(jù)需要調(diào)整直

1 引言

    紙管機(jī)是一種紙料加工機(jī)械,它以單光面牛皮紙為原料,經(jīng)過切刀成片,將其卷成紙卷的設(shè)備。生產(chǎn)的紙管主要用于穿在的橫粱上,代替塑料外皮,符合環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)。將紙管用作衣架橫梁的外殼,就可根據(jù)需要調(diào)整直徑,而衣架的重量不變,克服了傳統(tǒng)金屬和塑料衣架弊端。此外,經(jīng)過噴漆的紙管外形美觀。還可起到滑輪的作用。該種紙管衣架主要大批量向國外出口,專門生產(chǎn)該種紙管的機(jī)械,在國內(nèi)幾乎是空白。

  國內(nèi)相似的紙類產(chǎn)品加工機(jī)多為半自動機(jī)型,主要采用機(jī)械傳動的方式實(shí)現(xiàn)紙的切片,之后由人工將紙片送到卷紙機(jī)內(nèi)進(jìn)行卷管,生產(chǎn)效率比較低,不能適應(yīng)時代的要求。設(shè)計(jì)開發(fā)的是全自動機(jī),無需人工送紙,實(shí)現(xiàn)了送紙、切紙、卷紙全自動化生產(chǎn),有效的提高了生產(chǎn)效率,為企業(yè)創(chuàng)造的效益。

       全自動紙管機(jī)的電氣控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)具有如下的特點(diǎn):

  (1)采用先進(jìn)的PLC和數(shù)字通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程。PLC的靈活性編程,利于程序的閱讀、修改和維護(hù)。系統(tǒng)中通訊用到的自由口協(xié)議,編程簡單,不需要另購模塊,開發(fā)成本低。

  (2)變頻器控制電機(jī)傳動平穩(wěn)、維護(hù)工作量小、現(xiàn)場環(huán)境清潔。通過自由口協(xié)議對變頻器進(jìn)行控制,極大地減少了線路連接的復(fù)雜性,避免了現(xiàn)場可能的各種電磁干擾對控制設(shè)備的影響。

  (3)自動化程度較高,通過人機(jī)界面實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)、計(jì)時計(jì)算產(chǎn)能、系統(tǒng)監(jiān)控、故障自動識別,自動報警等功能,使機(jī)械安全性提高。系統(tǒng)維護(hù)簡單,有效的降低了工人勞動強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率,產(chǎn)能大大提高。

  2 紙管機(jī)控制系統(tǒng)分析

  紙管機(jī)要求實(shí)現(xiàn)自動化生產(chǎn),在生產(chǎn)過程中實(shí)現(xiàn)自動送紙,自動抹膠,自動卷紙等功能,生產(chǎn)速度可實(shí)時調(diào)節(jié),在整個工藝過程中,要求系統(tǒng)高速運(yùn)行時穩(wěn)定,并且廢品率低。

  根據(jù)客戶提出的的要求,依據(jù)以下原則進(jìn)行方案設(shè)計(jì):

  (1)實(shí)用性;以解決實(shí)際問題為主,堅(jiān)持為客戶的生產(chǎn)服務(wù)的原則。以往人工生產(chǎn)為每分鐘8個.客戶要求自動化生產(chǎn)能達(dá)到每分鐘60個左右,有效的提高生產(chǎn)效率。并且要兼顧未來的發(fā)展趨勢,采用成熟的技術(shù)。

  (2)易用性:系統(tǒng)操作簡便、直觀,以利于各個層次的人員使用。

  (3)經(jīng)濟(jì)性:以節(jié)約成本為基本出發(fā)點(diǎn),設(shè)計(jì)成一個運(yùn)行可靠、滿足客戶實(shí)際需求的全自動卷管設(shè)備。

  (4)可靠性:是評價系統(tǒng)安全最重要的因素。為確保系統(tǒng)可靠運(yùn)行,在關(guān)鍵部分應(yīng)有安全報警和保護(hù)措施。

  (5)可維護(hù)性:系統(tǒng)從設(shè)計(jì)、元件、設(shè)備等的選型都必須考慮到系統(tǒng)的可管理性和可維護(hù)性。

  根據(jù)以下設(shè)計(jì)原則,并綜合考慮紙管機(jī)工作現(xiàn)場的環(huán)境因素,采用觸摸屏作為人機(jī)界面進(jìn)行交互式操作。利用可視化的操作界面可以實(shí)現(xiàn)運(yùn)行速度設(shè)定,系統(tǒng)控制,產(chǎn)能計(jì)算,調(diào)試維護(hù),報警顯示等功能。觸摸屏安放在操作臺上,便于員工操作;控制柜放置在臺下,既節(jié)省了電纜和空間,又方便運(yùn)行、操作和管理。

  結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是本課題的基礎(chǔ)。在借鑒相關(guān)領(lǐng)域成熟卷管設(shè)備的基礎(chǔ)上,機(jī)械部分運(yùn)用機(jī)構(gòu)學(xué)和力學(xué)原理進(jìn)行分析和改進(jìn),提出了模塊化設(shè)計(jì)的思路,使本課題在實(shí)現(xiàn)功能的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高機(jī)構(gòu)運(yùn)行的穩(wěn)定性和精度。

  通過對制造工藝的研究,初步擬定了設(shè)備的結(jié)構(gòu)方案。主要由四大模塊組成:磨邊機(jī)構(gòu)、送料機(jī)構(gòu)、導(dǎo)紙機(jī)構(gòu)、卷紙機(jī)構(gòu),如圖1所示。

  

 

  圖1 結(jié)構(gòu)方案

  3 設(shè)計(jì)方案

  紙管機(jī)控制系統(tǒng)選用艾默生EC 10-2416BTA PLC作為控制器,eView的MT4400觸摸屏作為人機(jī)界面進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,相關(guān)信息讀取等,完成變頻器運(yùn)行頻率參數(shù)設(shè)置,產(chǎn)品計(jì)數(shù),生產(chǎn)計(jì)時,系統(tǒng)監(jiān)控,參數(shù)修改等功能。艾默生EV1000變頻器做驅(qū)動,控制主軸電機(jī)的運(yùn)行,給整個生產(chǎn)線傳動,并且頻率實(shí)時可調(diào),控制生產(chǎn)效率。磨邊電機(jī)和吸風(fēng)電機(jī)主要是用來將紙的一邊打磨薄(便于涂膠和卷卷)并將其碎末吸走,通過PLC輸出到熱繼電器控制其輸出,防止電機(jī)在運(yùn)行過程中因電流過大燒毀電機(jī),有效的保障系統(tǒng)設(shè)備的安全運(yùn)行。
 

  輸入電源380V空氣開關(guān)(總開關(guān))控制,分別引入到磨邊電機(jī)、變頻器各自獨(dú)立的空氣開關(guān)上。220V接入PLC、吸風(fēng)電機(jī)、直流電源、變壓器,變頻器逆變?yōu)?10V接Kinco伺服驅(qū)動器。PLC的輸入輸出以及傳感器的驅(qū)動電路由24V直流電源供給。

  3.1 變頻器與HMI的通訊

  把工頻電源變換成各種頻率的交流電源,以實(shí)現(xiàn)電機(jī)的變速運(yùn)行。該設(shè)備中使用的為50Hz的電機(jī),但當(dāng)頻率達(dá)到30Hz時,已經(jīng)滿足系統(tǒng)生產(chǎn)要求,頻率過高會導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定,并且成品率低。開機(jī)時需要緩慢上升到設(shè)定頻率,故需要變頻器來調(diào)節(jié)主電機(jī)運(yùn)行頻率來滿足生產(chǎn)線需求。由于沒計(jì)中為了生產(chǎn)線的安全可靠性,將變頻器放在了控制柜中,這樣變頻器上的調(diào)節(jié)頻率的旋鈕不能起到作用,這就需要我們用另外一種方式通訊,我們選定了觸摸屏作為上位機(jī),通過觸摸屏上的旋鈕來調(diào)節(jié)頻率,這就需要在觸摸屏,變頻器和PLC之問建立起一種可靠的通訊方式,EV1000支持Modbus協(xié)議,但是需要添加模塊才能實(shí)現(xiàn)此功能。在默認(rèn)的情況下支持自由口協(xié)議。所謂自由口協(xié)議,就是可以由用戶定義的通訊協(xié)議,將CPU與任意通訊協(xié)議公開的設(shè)備聯(lián)網(wǎng),如上位機(jī),變頻器等。用戶可以設(shè)置特殊寄存器的參數(shù)改變通訊口的波特率、數(shù)據(jù)格式(數(shù)據(jù)位、停止位、校驗(yàn)位),以適應(yīng)不同的通訊協(xié)議。此協(xié)議需要用戶在PLC內(nèi)編程實(shí)現(xiàn)通訊功能。

 關(guān)鍵參數(shù)設(shè)置

  變頻器設(shè)置

  在通訊方式控制之前,需通過的控制面板進(jìn)行下列參數(shù)設(shè)置:

  F0.00=2 頻率給定通道設(shè)置為串行口給定;

  F0.03=2 頻率給定通道設(shè)置為串行口給定;

  FF.00 通訊參數(shù)設(shè)置(波特率、起始位擻據(jù)位、停止位、校驗(yàn)位),確保與PLC串口一致;

  FF.01 變頻器地址設(shè)置0127,127為廣播地址;

  PLC設(shè)置

  在ControlStar“系統(tǒng)塊”的“通訊口”選項(xiàng)卡中設(shè)置相應(yīng)的通訊參數(shù),如表1所示。

  表1 PLC通訊參數(shù)設(shè)置

  

 

  通訊口協(xié)議編程啟動方式,由于串口同一時刻必能被一個通訊占用,所以在調(diào)用多個通訊類程序時,要注意到程序間的互鎖問題。實(shí)現(xiàn)方法主要是在程序中通過對SM122,SM123的復(fù)位,在實(shí)現(xiàn)命令的傳送與接收功能。

  開機(jī)后變頻器的運(yùn)行頻率為0Hz,此時變頻器已經(jīng)啟動,但是沒有輸出,電機(jī)不運(yùn)行,直到觸摸屏上的頻率參數(shù)被修改(被修改的是PLC寄存器內(nèi)的值),觸發(fā)了設(shè)定頻率子程序,子程序?qū)⑿薷暮蟮念l率傳給變頻器執(zhí)行并在液晶屏上顯示,這就實(shí)現(xiàn)了自由口的修改變頻器頻率的通訊。

  PLC、變頻器之間采用主從方式進(jìn)行通訊,PLC為主機(jī),變頻器為從機(jī)。采用半雙工雙向通訊,從機(jī)只有在收到主機(jī)的地讀寫命令后才發(fā)送數(shù)據(jù),在程序中通過對SM122,SM123的復(fù)位,在實(shí)現(xiàn)命令的傳送與接收。PLC控制軟件編程上采用模塊式結(jié)構(gòu)各種功能的子程序模塊通過主程序有機(jī)的結(jié)合起來,使系統(tǒng)運(yùn)行可靠。PLC在第一次上電時,執(zhí)行初始化,對端口及SM122,SM123進(jìn)行初始化,為增加程序可靠性,在初始化完成后。如檢測到端口空用時則執(zhí)行RSTSM122指令接口處于接敗狀態(tài),程序如下:

 

  ∥初始化

  LDSM122

  EV

  RSTSM122

  RSTSM123

  程序中用到的幾個幀實(shí)例如下:

  變頻器啟動-010200000183r

  設(shè)定頻率-0102000103E80264r

  帶頻率反向啟動-0102000203E80265r

  變頻器停機(jī)-01020007018Ar

  3.2 人機(jī)界面的設(shè)計(jì)

  系統(tǒng)選用的是eView的MT4400系列,通過觸摸屏要實(shí)現(xiàn)以下功能:變頻器運(yùn)行頻率的設(shè)定;系統(tǒng)監(jiān)控;產(chǎn)能計(jì)算;調(diào)試維護(hù);報警信息。

  在觸摸屏上將給定頻率的數(shù)值存儲在PLC的寄存器D25中,界面上添加調(diào)節(jié)頻率的加減按鈕,就實(shí)現(xiàn)了頻率的實(shí)時可調(diào)功能。

  寄存器D25內(nèi)的值通過急停按鈕,系統(tǒng)開關(guān)按鈕的上升沿復(fù)位,從而從程序上保證廠系統(tǒng)運(yùn)行的安全性,減少了安全隱患。設(shè)計(jì)好的變頻器運(yùn)行頻率的設(shè)定界面,如圖2所示。

  

 

  圖2 變頻器運(yùn)行頻率的設(shè)定界面

  系統(tǒng)監(jiān)控主要是將被控元件用運(yùn)行燈表示在界面上,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行時,被控元件被觸發(fā)時就在監(jiān)控界面上顯示閃爍狀態(tài),表示該設(shè)備正在運(yùn)行中。

  產(chǎn)能計(jì)算主要適用于計(jì)算生產(chǎn)效率,通過宏代碼來實(shí)現(xiàn):

  #include"maerotypedef.h"

  int MaeroEntry()

  {

  If(D30_R!=O)

  D134_W=D31_R-D132_R;

  D135_W=(D31_R-D132_R)*600/D30_R;

  return0:

  }

  D31_R內(nèi)存儲運(yùn)行時間內(nèi)生產(chǎn)的總數(shù);D132_R內(nèi)存儲的是廢品的數(shù)量;D134_W存儲合格產(chǎn)品的數(shù)量,宏觸發(fā)時計(jì)算出結(jié)果;D30_R是運(yùn)行時間計(jì)時;單位為秒;D135_W為生產(chǎn)效率,取整數(shù),單位個,分鐘,宏觸發(fā)時計(jì)算出結(jié)果。

  在產(chǎn)能計(jì)算界面上還添加了清零按鈕,可以隨時將寄存器D31、D30內(nèi)的值清零。保證了系統(tǒng)的頻率有改動時可以準(zhǔn)確地計(jì)算出當(dāng)前的生產(chǎn)效率。智能操作界面,如圖3所示。

  

 

  圖3 智能操作

  調(diào)試界面用于系統(tǒng)的維護(hù)和調(diào)試,可實(shí)現(xiàn)各個電機(jī)的單獨(dú)運(yùn)行。調(diào)試界面的使用,減少了PLC的控制點(diǎn)數(shù),降低成本;同時也簡化了操作系統(tǒng)。省去傳統(tǒng)機(jī)械上的眾多按鈕,簡化了工人操作,實(shí)現(xiàn)智能操作。調(diào)試界面,如圖3(b)所示。

3.3 伺服系統(tǒng)

  該伺服系統(tǒng)由kinco伺服電機(jī)及其電源模塊,編碼器,卷紙傳感器和定位傳感器組成。充分利用了kinco伺服電機(jī)快速啟停,適合大慣量,內(nèi)部可編程,控制模式自由切換,豐富的原點(diǎn)模式等諸多功能,使系統(tǒng)的穩(wěn)定性大幅提高,廢品率降低,減少因電機(jī)失步或脈沖丟失造成的樣品定位錯位現(xiàn)象,減少了設(shè)備的損壞率,很好的滿足了生產(chǎn)的工藝要求。

  伺服控制成型紙卷管的難點(diǎn)在于如何確定傳感器位置,使伺服系統(tǒng)在紙到位后立即精確卷管,且保持同其他工序在時間上的配合。伺服電機(jī)的原點(diǎn)定位是設(shè)計(jì)的難點(diǎn),其中,兩個傳感器的定位是難點(diǎn)之一。既要保持控制方便.又要保證機(jī)械結(jié)構(gòu)上的美觀和易于實(shí)現(xiàn)。伺服電機(jī)卷管之后保持在原點(diǎn)位置,設(shè)計(jì)將反射片固定在伺服電機(jī)的主軸垂直方向上,當(dāng)反射片隨主軸轉(zhuǎn)動觸發(fā)定位傳感器為“ON”狀態(tài)時.標(biāo)定為原點(diǎn)位置。開機(jī)運(yùn)行時如果傳感器不在“ON”狀態(tài),則執(zhí)行回原點(diǎn)程序,從而保證系統(tǒng)的安全準(zhǔn)確,減少了廢品率。當(dāng)成型紙片涂膠完畢送到位后,觸發(fā)卷紙傳感器,伺服電機(jī)接收到信號進(jìn)行卷管。已成型的紙管由撥片送至成品箱內(nèi)。

  在系統(tǒng)正常運(yùn)行后,每次卷管時還會觸發(fā)回原點(diǎn)傳感器為“ON”狀態(tài),這就與卷管程序相矛盾。因此在系統(tǒng)開始正常運(yùn)行后將回原點(diǎn)伺服程序置為無效,以保證后續(xù)程序的正常運(yùn)行。

  4 結(jié)論

  全自動紙管機(jī)最高每分鐘可到60個,并且運(yùn)行穩(wěn)定,成品率高,維護(hù)成本低,達(dá)到了客戶的需求。該系統(tǒng)在投入使用后,運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到理想的效果。

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