一、前言
新木采油廠地處吉林省松原市西北部,是一個低孔低滲的復雜斷塊油藏,開井938口,其中抽油機井899口,螺桿泵井有38口,自噴井有1口,抽油機舉升是主要的采油方式。2005年在系統(tǒng)耗電中,采油系統(tǒng)耗電量占全廠電量的三分之一;在噸油成本中,電費支出約占生產成本的六分之一。06年統(tǒng)計現場測試數據:抽油機井電機平均功率利用率23.5%,平均功率因數0.53,系統(tǒng)效率僅為23.5%。系統(tǒng)效率低,提升空間大。分析影響系統(tǒng)效率的因素很多,歸納起來主要為有2個方面,即設備因素和技術管理水平。
1、設備因素
抽油機運動特點是帶負荷啟動,啟動力矩大,為了滿足最大轉扭的需求, 同時為保證在結蠟、出砂和抽油機不平衡時有一定裕度,抽油機必須配備較大功率的電機、減速箱和變壓器。但是正常生產時抽油機驢頭承受的是周期性脈動負荷,最大負荷與最小負荷差值大,在一個沖程中相當長的時間輕載運行(圖1),大部分井運行功率僅是電機裝機功率20~30%,即所謂的“大馬拉小車”,使電機效率低,地面效率低。
圖1:1個沖程懸點載荷曲線
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圖2:1個沖程電機功率曲線 |
采油廠抽油機以常規(guī)四連桿機構為主,常規(guī)型抽油機盡管有種種優(yōu)點,但缺點也尤為突出。常規(guī)型抽油機載荷波動系數(CLF)和懸點加速度大,配套電機功率大,平衡效果差,即使在平衡效果較好的情況下,減速箱峰值扭矩仍較大,負扭矩現象也很嚴重,導致電動機進入再生發(fā)電狀態(tài)(圖2),將多余能量反饋到電網,引起主回路母線電壓升高,勢必會對整個電網產生沖擊,導致電網供電質量下降,功率因數降低,使常規(guī)型抽油機效率低,能耗高。常規(guī)型抽油機由于其幾何尺寸和啟動力矩需求,配套電機功率大,而運行時均值功率卻不大。
節(jié)能電機少,常規(guī)電機多。交流異步電機的效率和功率因數在額定值附近達到最大值(圖3),常規(guī)抽油機運動特性決定電機長期運行在低效區(qū),電機電能利用差,造成了較低的功率因數和電能的浪費。而且很多電機多次維修和嚴重老化,使電機效率低,網損、銅損嚴重,無功損耗大。
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2、變頻技術對抽油機懸點運動規(guī)律的影響
抽油機運動模型簡化為曲柄滑塊機構運動,懸點運動速度公式:
根據前面的分析,由于抽油機電機的電源頻率發(fā)生了改變,從而導致了電機轉數在上下沖程的改變,最終改變了抽油機曲柄運轉的角速度ω,使抽油機懸點運動規(guī)律發(fā)生了改變:在上沖程過程中,懸點運動的速度、加速度減??;在下沖程過程中,懸點運動的速度、加速度增大。
3、變頻對抽油機懸點載荷的影響
抽油機懸點載荷主要包括抽油桿柱載荷、作用在柱塞上的液柱載荷、以及慣性載荷。其中,抽油桿柱載荷、液柱載荷是靜載荷,它不隨懸點速度、加速度的改變而變化,而慣性載荷隨之變化。
根據上面的分析,抽油機井在采用變頻調速后,改變了上下沖程過程中的懸點加速度,導致上沖程過程中液柱慣性載荷和抽油桿柱慣性載荷都減小,而下沖程過程中,只引起抽油桿柱慣性載荷的增大,最終的結果是引起懸點最大載荷比變頻前有明顯的下降,而懸點最小載荷比變頻前稍有增大。
4、變頻對井下抽油桿應力的影響
鋼制抽油桿極限交變次數按700萬次~1000萬次計算,不同沖次時抽油桿的使用壽命見下圖。
可見,油井的沖數越高,抽油桿使用的年限越短。如果井下偏磨或腐蝕,抽油桿使用壽命大大降低。調低頻率后,降低沖數,,減少循環(huán)次數,抽油桿使用壽命延長。進一步變頻,采取上慢下快的抽油方式,使懸點最大載荷減小,最小載荷增大,改變了井下抽油桿的循環(huán)特性,降低應力幅度,延長了桿的使用壽命。
5、變頻對抽油井偏磨的影響
油井偏磨是導致油井作業(yè)的重要原因。抽油桿柱實際軸向分布力越小,臨界軸向壓力越小,抽油桿柱越容易彎曲,從而導致偏磨。抽油機井變載荷運行使抽 油桿產生彈性振動,振動載荷由下至上逐步增大,直接影響軸向壓力的變化,當軸向壓力增加到一定程度時,桿柱將屈曲變形產生徑向接觸力,增加了桿管偏磨。沖次增加,增加了振動幅度,在中和點部位增加了軸向壓力,將增加抽油桿彎曲沖擊的動量和沖量,這將增加桿柱的軸向作用力。在該壓力達到足夠大的情況下能夠使桿柱失穩(wěn)彎曲,抽油桿受到軸向壓力越大,隨之產生的側向力也越大,從而加快了桿管的偏磨。使用變頻后可以下調沖次,減少桿柱軸向作用力,降低甚至避免偏磨的發(fā)生。
6、變頻對油井產量和泵效的影響
對于供液充足的油井,在保證合理沉沒度即動液面的情況下,增大電源頻率調高沖次,提高油井的產液量,發(fā)揮油井的生產潛力和增大有效功率。
對供液不充足的油井,由于影響油井供液不足的原因一是地層本身的供液能力差,二是油井抽油參數相對偏大。因油井地層能量低,而抽油參數又相對偏大,抽油泵在吸液過程中還未來得及充滿就轉入了排液過程,造成了抽油泵充滿程度低,使得抽油井實際被舉升的液量少,泵效低,這樣就造成了抽油井的有效功率小,系統(tǒng)效率低。對于這樣的抽油井應調小電源頻率,降低沖次。針對油井生產狀況,利用上下沖程電源頻率調整的技術,調整上下沖程抽汲速度,上慢下快,提高泵的充滿程度;上快下慢,減少泵的漏失。
7、變頻對油井熱洗清蠟的影響
低沖次采油后,油井抽油速度降低,產出液在油管內流速降低,結蠟速度增大,洗井周期縮短,洗井返排時間延長。使用變頻器后,洗井前手動按鈕提高頻率,沖次由2~3次/min提高到6次~7.3次,理排提高2倍~3.65倍,含水恢復期和影響產油量大幅度下降,效果明顯,當含水正常后再調回原來的頻率和沖次。
8、變頻對稀土永磁電機的影響
稀土永磁電機堵轉扭矩可以達到2.7-3.5,而普通電機僅為1.8-2.0,能取代比它大兩個功率等級的普通電機,運行時各種負荷狀態(tài)時都具有很好的效率和功率因數,節(jié)能效果顯著,目前是油田大力推廣的抽油機拖動裝置。但不可否認,稀土電機也有明顯的缺點。永磁電機和變頻器配套應用,可以優(yōu)勢互補。利用變頻調速裝置的軟起動功能能夠平穩(wěn)起動永磁同步電機,從而解決其振動及噪音大的缺陷;利用變頻調速裝置的頻率調節(jié)功能能夠使永磁同步電機的轉速無級可調,實現調速功能,兩者的結合是目前最理想的高效調速方式。
四、抽油機井變頻器工作原理、技術參數
1、工作原理
IPC-MD系列變頻器采用了最新的雙PWM拓撲結構的四象限運行變頻控制技術。變頻器主要采用交一直一交方式.變頻器的電路一般由整流、中間直流環(huán)節(jié)、逆變和控制4個部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器。且輸出為PWM波形,中問直流環(huán)節(jié)為濾波、直流儲能和緩沖無功功率。先把工頻交流電源通過整流器轉換成直流電源。然后再把直流電源轉換成不同頻率的交流電供給電動機。使電動機獲得無極調速所需要的電壓電流和頻率。
變頻器的拓撲結構圖
2、技術參數
CPU:采用軍品32bit DSP,-40℃~+90℃氣溫條件下能正常工作??煽啃暂^商用變頻器大大提高。
沖次可調,30% ~120%。
內置回饋制動單元,可把再生電能回饋電網。因已配置電抗器和噪聲濾波器,可直接與380V/660V電網駁接使用?;仞侂娋W的能量,效率97%。
系統(tǒng)無功損耗小,功率因素COS∮>0.96,同一供電線路可適當加載,節(jié)省增容費。
柔性啟動,降低電網載荷沖擊,對電機和設備無沖擊。
電能回收部分,比普通商用變頻器多節(jié)能15~25%。熱損耗為電阻制動的3%以下。
五、試驗應用情況
2006年經過調研,在新木采油廠采油四隊安裝IPC-MD抽油機井變頻柜4臺,用于先導性試驗。
1、試驗井基本數據
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這4口井是2005年新投的油井,經過初期短暫的高產后,日產液大幅度下降,平均泵效僅為10.7%,平均系統(tǒng)效率僅為6.1%。除118-160井外,其它三口井沖次己經接近最小,無法調小沖次。
2、試驗井效果
(1)、沖次任意調節(jié)
不用更換皮帶輪,不需停產調節(jié)速度,提高了生產效率。解決了因調速造成的停產和沖次無法調小問題。
(2)、分段轉速控制
通過變頻對抽油機轉速的調節(jié),根據抽油機的特殊工況,把轉速控制細劃為上沖程轉速控制和下沖程轉速控制,減少漏失,提高泵充滿程度,提高泵效。
(3)、提高油井的產量和泵效
根據油井的實際供液能力,動態(tài)調整抽取速度,使油井的供排協(xié)調,減少泵的空行程,提高泵效。4口井,提高泵效16.58%,日產液提高0.5,日產油提高0.2。
(4)、提高功率因數
使用變頻器后,電動機功率因數提高到接近1,從而減輕了電網和變壓器的負擔,降低了線損,節(jié)省了無功損耗的電費。
(5)、對電網和設備無沖擊
當電機在工頻狀態(tài)下啟動時,啟動電流相當于5~7倍額定電流,對抽油設備和供電電網造成很大的沖擊,尤其是118-160井稀土永磁電機在啟動瞬間產生很大的電流和震動,使用變頻后電機柔性啟動,使啟動電流降至3-4倍,減少了對電網和抽油設備的沖擊。
(6)、改善了抽油桿受力狀況
光桿抽油速度對抽油桿受力有很大的影響,變頻降沖次和優(yōu)化上下沖程速度實現上慢下快,改善抽油桿循環(huán)特性。
(7)、提高系統(tǒng)效率
變頻器應用油井使供排協(xié)調,泵充滿程度提高,改善桿管應力,提高了井下效率;減少地面無功損耗,提高了地面效率,整體上系統(tǒng)效率明顯提高。
(8)、減少電機能耗
油井調小頻率,平均輸入功率減少3.66kw,平均噸液耗電減少27.62kw.h,平均日耗電減少87.78kw。
(9)、負功能夠回饋電網
對生產中的負功,使用回饋式制動單元,能把再生電能回饋電網。內部已經安裝有電抗器和噪聲濾波器,全程噪聲過濾,不會污染電網和干擾其他設備。
(10)、減少熱洗清蠟的負影響
油井熱洗時,調頻提高沖次,增加理論排量,強排生產,可以明顯縮短含水恢復期,減少影響產油量。
六、經濟效益分析
⑴產出費用
①節(jié)省電量費用:
3.66kw×24h×360d×0.47元/kw.h=14862.5元
②少影響產油量費用:
洗井影響:1445元/噸×2噸/次×10次=28900元
③增產量:
1445元/噸×0.2噸×360天=104040元
合計:14.7802萬元
⑵投入費用
①設備投入費用:整套設備投資32000元
這套裝置投入產出比是1:4.618,而且這套裝置壽命較長,可以長久使用,經濟效益非??捎^。
七、結論
從變頻器應用現場數據分析,變頻器一次性投入較高,但解決了機械采油系統(tǒng)功率因數低、電機啟動轉矩大、負載率低、能耗大的問題。電機起動性能良好、功率因數提高到0. 98 、節(jié)電率達40 %以上。
◎變頻后無極調速,調速范圍廣,調速過程平滑;
◎調頻后功率因數接近1;
◎柔性起動,可大幅度降低對供電變壓器裝機容量的要求,并使電機振動及噪音大大減小。
◎降低抽油泵容積損失,提高了泵充滿系數。
◎抽油機運轉性能得到改善,動載荷明顯減少,載荷線光滑平直。
◎減少桿管磨損次數,改善桿管受力狀態(tài),延長桿管壽命;
◎降低電機輸入功率和油井噸液耗電。
③Y一△轉換
Y一△轉換適合功率利用率低、大馬拉小車嚴重的抽油井使用。電機三角形啟動后,再將定子繞組切換成星型接法運轉。轉換后平衡變差,如果角接時平衡性差,轉換后平衡性更差,現場需要轉換井平衡性好。
④功率因數控制器
功率因數控制器,主要是采用單片機實時檢測電機電壓與電流之間的相位差變化,控制晶閘管的導通角,自動調節(jié)電機的供電電壓,使電機在空載或輕載時降壓運行從而達到提高功率因數,節(jié)能的目的。但是在實際應用過程中節(jié)電效果不太理想,主要原因是電壓的變化速率跟不上電流的變化速率。另外由于可控硅引起電流產生諧波,受瞬變電勢和瞬變電流的影響,引起電機發(fā)熱和振動,影響了節(jié)電效果。
⑤無功補償器
無功補償器主要是采用加裝一定容量的電容器對電網進行無功補償,減少無功電流來提高功率因數,降低供電變壓器負荷,從而降低網損達到節(jié)電的目的。目前這種技術應用比較廣泛,效果也較好,缺點是不能提高電機效率,也不能降低電機輸入功率,功率因數提高到0.5~0.6,電容器容易損壞。
⑥變頻控制器
變頻控制柜是實現了電動機的軟啟動,對電網無沖擊,電動機功率因數可由0. 25~0. 50 提高到0. 90以上,從而減輕了電網及變壓器的負擔,降低了線損。操作方便,不需停產即可根據油井的實際供液能力,動態(tài)調整抽取速度。利用最新研制的四象限矢量控制變頻調速器,配以過程控制、位置傳感等技術改造現有的抽油機,可以實現油井節(jié)電、增效和增產,從而提高整個有桿抽油系統(tǒng)的機采效率。
2、優(yōu)化參數分析
優(yōu)化抽油參數是根據油井動態(tài)變化,以低能耗為目標及時調整抽油參數。做法是長沖程、低沖次、合理泵徑。選擇低沖次的方法是很重要的工作。
常規(guī)抽油機生產時油井平均沖次計算公式:
式中: s—電機轉差率;
—電源頻率,hz;
—電動機的磁極對數。
調換小直徑皮帶輪是現場普遍采用的方法,成本低,使用方便,除非換12極電機否則最多能降到4次/分。增加抽油機減速箱傳動比有兩種方法:一種是更換大總傳動比更大的減速箱,傳動比至少要達到32;另外一種是對減速箱技術改造,在原減速箱基礎上更換短齒齒輪。這兩種方法成本高,不宜在現場使用。
換減速箱大皮帶輪直徑成本較高,可操作性差。
表2 降低電機轉速方案對比
綜上所述,對比可實施的幾種方案(表2),從優(yōu)選節(jié)能設備和優(yōu)化生產參數的角度考慮,對于一些低產井和液面波動大的井,由于受到皮帶輪最小包角和沖次有級調整的限制,達不到供排合理的抽油機井使用變頻控制柜是最理想的選擇。
三、抽油機井變頻調速適應性分析
1、變頻對輸入功率影響
輸入功率 與油井工作制度關系可以用下式表示:
上式表明:影響輸入功率大小關鍵因素是沖程和沖次乘積,也就是光桿運行速度。其它參數不變,油井能耗與抽汲速度成正比。沖次將隨著電源頻率的改變而改變,而且兩者的變化為正比關系。因此調低頻率油井輸入功率降低。