引言
A公司建有3×254+M燃機-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組,每套機組配備2臺立式多級筒袋式凝結(jié)水泵,正常運行1臺,備用1臺。凝結(jié)水溶解氧量是衡量凝結(jié)水水質(zhì)的重要指標之一,機組溶解氧量如長時間超過標準值或大幅度超過標準值,將會加速凝結(jié)水系統(tǒng)、鍋爐系統(tǒng)的管道及設備氧化腐蝕,影響機組安全穩(wěn)定運行。
1凝結(jié)水溶解氧超標影響因素
1.1凝結(jié)水負壓段嚴密性對溶解氧的影響
運行中凝汽器熱井至凝結(jié)水泵入口及備用凝結(jié)水泵出口逆止門前存在著負壓段,當負壓段因法蘭松動或出現(xiàn)裂紋產(chǎn)生漏點時,外界空氣會通過空隙漏入負壓段,導致空氣分子的分壓力增大,因空氣的溶解度與分壓力成正比,凝結(jié)水中溶解氧量將增大。此外,凝泵機械密封不嚴密時,可能漏入空氣,同樣影響凝結(jié)水溶氧量。
1.2凝汽器真空嚴密性對溶解氧的影響
真空系統(tǒng)嚴密性合格標準為0w4kPa/min,當高于這一值時,真空嚴密性差,同凝結(jié)水負壓段漏入空氣原理,凝汽器內(nèi)凝結(jié)水溶解氧量將增加,會有較多空氣漏入到凝汽器汽側(cè),使汽側(cè)凝結(jié)水溶氧量變大。因設備本身原因,凝汽器中存在不凝結(jié)氣體是不可避免的,因此凝汽器通常與真空泵同時使用。采用真空泵可將凝汽器中的不凝結(jié)氣體排出,防止氧氣重新溶解于凝結(jié)水中。在系統(tǒng)的條件相同時,凝汽器中不凝結(jié)氣體總量一定,真空泵效率越高,氣體抽出越多,能重新溶解于凝結(jié)水中的氧量就越少,所以采用合格的真空泵可以有效減少凝結(jié)水溶解氧。
1.3除鹽水補水對溶解氧的影響
機組凝結(jié)水系統(tǒng)因供熱和損耗等原因,需對凝汽器進行補水,而一般情況下補入凝汽器中的除鹽水是未經(jīng)除氧的。另外,除鹽水箱也露天布置,接近環(huán)境溫度,大量的低溫除鹽水在沒有經(jīng)過加熱的情況下直接補入凝汽器,其中溶解的大量氧氣不能析出,也會造成凝結(jié)水溶氧超標。另一方面,補水方式也是影響溶氧量的因素之一,如凝汽器補水管的噴頭不能將補水噴灑成均勻的細小水珠,也將增加凝結(jié)水溶氧量。此外,除鹽水箱嚴密性、凝汽器補水管道布置、結(jié)構(gòu)等原因也可導致凝結(jié)水溶氧超標。
1.4凝結(jié)水過冷度對溶解氧的影響
凝結(jié)水過冷度是指在凝汽器壓力下對應的蒸汽飽和溫度與凝結(jié)水出口溫度的差值。機組在冬季運行時,由于外界環(huán)境
溫度偏低,循環(huán)水溫度過低。根據(jù)亨利定律和道爾頓分壓定律,當凝結(jié)水溫度過低時,凝結(jié)水水面上的水蒸氣分壓力降低,其他氣體分壓力增高,將使溶解于水中的氣體含量增加,因此凝結(jié)水溫度直接影響到除氧效果。
2凝結(jié)水溶氧量超標的危害
2.1加速腐蝕、結(jié)垢
當溶氧量大的凝結(jié)水通過凝結(jié)水系統(tǒng)的設備及管道時,會造成氧化腐蝕,機組可靠性大幅降低。此外,溶氧量大的凝結(jié)水進入鍋爐高、低壓系統(tǒng)時,也會加快鍋爐受熱面的腐蝕、結(jié)垢,降低鍋爐的傳熱效率,影響鍋爐的安全運行。相應地,主蒸汽中含鐵量增加,會加快汽輪機葉片的腐蝕、結(jié)垢,影響汽輪機的安全運行。
2.2降低凝汽器換熱效果
凝汽器采用的是表面式的換熱方法,當凝結(jié)水溶氧量大時,會形成氣體薄膜,設備的腐蝕產(chǎn)物也會附著在換熱面上,降低傳熱效率,影響凝汽器換熱效果。
2.3影響機組的真空
汽輪機在運行時必須保證高度真空狀態(tài),空氣漏入過多會造成真空下降,影響機組的經(jīng)濟性,嚴重時將降低機組的出力,并使得抽真空系統(tǒng)的負荷增加,從而增加真空泵的用電量。
3改善措施
3.1凝結(jié)水負壓段捉漏
凝結(jié)水系統(tǒng)負壓段閥門較多,存在著內(nèi)漏、外漏的情況,如疏水門、空氣門、逆止門等。在機組運行時,因系統(tǒng)處于負壓狀態(tài),可采用絨毛等較輕物體進行吸附查漏,及時進行復緊或堵漏。在機組停運時,可對凝結(jié)水泵和凝汽器進行壓水試驗,如發(fā)現(xiàn)漏點,進行重新焊接處理。
3.2提高真空嚴密性
凝汽器真空系統(tǒng)嚴密性主要由系統(tǒng)閥門、法蘭和焊接點等決定。首先,在基建時期需對所有閥門進行漏水檢測,以保證系統(tǒng)無缺陷。在安裝時,每個法蘭密封面都應檢查,消除連接處的漏點。同時,嚴格按照焊接的要求,對焊接處進行檢查,以消除不合格焊口。在整個工程結(jié)束時,嚴格按照廠家提出的要求進行氣密性試驗。在日常運行維護過程中,嚴格執(zhí)行定期真空嚴密性試驗。如遇到凝汽器真空不合格的情況,首先復緊凝汽器外部各個法蘭面螺栓,其次利用各種停機機會將法蘭改成焊接形式,同時對系統(tǒng)其他管道和法蘭進行檢查,以減少機組真空泄漏。
3.3優(yōu)化除鹽水補水方式
大量未經(jīng)除氧的補給水通過除鹽水箱直接補入凝汽器中,將使凝結(jié)水溶氧量增高。針對除鹽水溶氧量大,條件允許的情況下可在除鹽水制水系統(tǒng)中增加除碳器,降低除鹽水溶氧量。此外,凝汽器補水可采用霧化噴頭進行,均勻布置凝汽器補水管路,擴大凝結(jié)水補水與水蒸氣的接觸面,加速熱傳導,從而降低凝結(jié)水溶氧量。
3.4凝結(jié)水過冷度控制
凝結(jié)水過冷度主要受凝汽設備運行因素的影響,其中最重要的因素是循環(huán)水的入口溫度和流量。凝汽器在額定工況下運行時,應結(jié)合凝汽器的特性曲線及環(huán)境溫度、冷卻水溫度,合理調(diào)整循環(huán)水冷卻水量。在冬季循環(huán)水溫度較低時,調(diào)整冷卻塔運行方式,必要時可關閉冷卻塔內(nèi)圈淋水盤進水,以提高循環(huán)水進入凝汽器入口溫度:同時,合理調(diào)整凝汽器水位,提高真空系統(tǒng)的嚴密性,達到降低凝結(jié)水過冷度的目的。
4A公司凝結(jié)水溶氧量大的分析及改造
A公司采用抽汽凝汽式汽輪機,額定負荷81Mw,根據(jù)技術(shù)監(jiān)督管理要求,溶氧量不得高于50ug/L,但A公司汽輪機出現(xiàn)過溶氧超標的問題,必須找出溶氧超標的原因并解決。
以#4汽輪機為例,正常運行情況下,凝結(jié)水溶氧量小于15ug/L,但有一段時間內(nèi)凝結(jié)水溶氧量顯著增大,一度高于測點量程100ug/L。
為檢驗是否是凝泵機械密封不嚴造成的影響,機組運行中曾多次切換凝結(jié)水泵,但溶氧量均保持100ug/L無變化。
為檢驗是否是負壓系統(tǒng)泄漏的影響,在機組停運時,對凝汽器進行灌水捉漏,發(fā)現(xiàn)凝泵入口安全門處滴水、入口濾網(wǎng)放水門處滴水、入口法蘭處滴水:采取的措施分別為取消凝泵入口安全門并加裝了堵板,濾網(wǎng)放水門處加裝堵板,入口法蘭復緊。整改措施完成后發(fā)現(xiàn)溶氧量顯著下降至30ug/L左右,符合技術(shù)監(jiān)督要求,但是仍然高于此前的15ug/L。
運行中發(fā)現(xiàn),當進行低壓供熱切換時,停運供熱機組的溶氧量會下降,投運供熱機組的溶氧量會上升。A公司除鹽水未經(jīng)過除碳器除碳,除鹽水溶氧量偏高,檢測發(fā)現(xiàn)溶氧量超過100ug/L。供熱情況下,凝汽器補水量約占蒸汽流量的1/5,補水量大造成溶氧量偏高。
針對除鹽水溶氧量高,可進行凝汽器除氧或化學加藥除氧。A公司凝汽器配置熱井除氧,當溶氧量增大時,可利用低壓主蒸汽來提高熱井表面水蒸氣分壓力進行熱力除氧。還可在凝結(jié)水內(nèi)添加聯(lián)氨,采用化學除氧。
此外,A公司進行了#4機凝結(jié)水補水改造。措施為在原有補水閥門后增加一霧化噴嘴,該霧化噴嘴為螺旋結(jié)構(gòu),共23只,噴射方向為正上方。此次改造加大了凝結(jié)水補水和蒸汽的接觸面,加速了熱傳導,使補給水能迅速達到工作壓力下的飽和溫度,析出水中的溶氧及其他氣體并經(jīng)真空泵抽離出凝汽器,從補水處整治,降低了凝結(jié)水的含氧量。
5結(jié)語
本文從凝結(jié)水負壓段嚴密性、凝汽器真空嚴密性、除鹽水補水和凝結(jié)水過冷度等方面對凝結(jié)水溶解氧超標的影響因素進行了分析,介紹了其產(chǎn)生的危害,并提出了改善措施。針對A公司凝結(jié)水溶氧量不合格的問題進行了分析和系統(tǒng)改造,一方面對負壓系統(tǒng)進行灌水捉漏:另一方面,因除鹽水制水系統(tǒng)未配備除碳器,采用熱井除氧、補水系統(tǒng)改造等方法,來保證凝結(jié)水溶氧量符合技術(shù)監(jiān)督標準。