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[導(dǎo)讀]為實現(xiàn)光纖連接器研磨機(jī)操作臺的精確定位,設(shè)計了基于可編程控制器(PLC)的研磨機(jī)伺服控制系統(tǒng)。將PLC、ED200伺服放大器和觸摸屏運用于伺服控制系統(tǒng)。伺服放大器內(nèi)部對象采用順序編程(Sequencer Pmgramming)的方法賦值,程序段的外部觸發(fā)信號由PLC提供。PLC插入通訊擴(kuò)展模塊與ED200間建立RS485串行通訊,并通過觸摸屏界面實時修改伺服放大器內(nèi)部目標(biāo)位置參數(shù)。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定、人機(jī)界面友好,加工誤差可以控制在±l%范圍內(nèi)。

光纖連接器是光纖通信網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)用最廣泛的光無源器件,其核心部件是光纖插針。光纖連接器制造過程中的一道重要工序就是利用光纖連接器研磨機(jī)對陶瓷插針端面進(jìn)行研磨。為了使光纖插針端面與研磨砂輪按要求接觸研磨。涉及到研磨機(jī)操作臺X、Y、A 3個軸方向上的重復(fù)定位運動控制。伺服控制系統(tǒng)是光纖連接器研磨機(jī)的一個重要組成部分。
    伺服電機(jī)能將輸入的電信號轉(zhuǎn)變成角位移或角速度輸出,具有運行穩(wěn)定、無自傳和快速響應(yīng)等特性,在伺服控制系統(tǒng)中作為執(zhí)行元件。
ED200伺服放大器是一種智能化的伺服電機(jī)控制器,能提供速度、位置和力矩的全數(shù)字化控制。PLC的使用可以提高伺服控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,增強(qiáng)系統(tǒng)的抗干擾能力:觸摸屏的使用可以提供清晰的人機(jī)操作界面。
    本設(shè)計的研磨機(jī)伺服控制系統(tǒng)由伺服電機(jī)、ED200伺服放大器、PLC和觸摸屏4部分組成,將它們的優(yōu)點結(jié)合起來,極大地提高了光纖連接器的研磨質(zhì)量和成品率。

1 伺服系統(tǒng)的組成結(jié)構(gòu)及工作原理
    伺服系統(tǒng)是用來控制被控制對象的某種狀態(tài),使其能自動地、連續(xù)地、精確地復(fù)現(xiàn)輸入信號變化規(guī)律的一種自動控制系統(tǒng)。由于光纖連接器插針的芯徑很細(xì),為了按照倒角要求研磨出較理想的端面,操作臺X、Y、A 3個軸方向的重復(fù)定位誤差必須控制在一定的范圍內(nèi)。ED200伺服放大器采用高響應(yīng)矢量控制,具有高精度的電流檢出能力,可以實現(xiàn)高精度、高速度和穩(wěn)定進(jìn)給,能很好滿足系統(tǒng)的控制要求。光纖連接器研磨機(jī)伺服控制系統(tǒng)是一個閉環(huán)控制系統(tǒng)。圖1是其閉環(huán)伺服系統(tǒng)框圖,系統(tǒng)將輸出位移與設(shè)定進(jìn)行比較,自動對位置環(huán)參數(shù)、速度環(huán)參數(shù)、電流環(huán)參數(shù)以及勵磁參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,使目標(biāo)位置與實際位置趨于一致,從而達(dá)到精確定位的目的。



2 伺服系統(tǒng)設(shè)計
2.1 系統(tǒng)的硬件設(shè)計

    本設(shè)計在硬件上選用Kinco公司的S23型兩相伺服電機(jī)、ED200型伺服放大器以及三菱公司FX2N系列PLC和GOTl000觸摸屏。
    光纖連接器伺服控制系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu)如圖2所示。研磨過程中涉及到水平、垂直和旋轉(zhuǎn)3種運動,分別由X、Y、A 3個軸的伺服電機(jī)和伺服放大器控制。3個軸的連接與控制方式類似,圖中為PLC與一個軸的伺服放大器相連的情況。


    ED200伺服放大器是一款智能型全數(shù)字伺服驅(qū)動器,驅(qū)動器內(nèi)部集成了驅(qū)動、控制、總線、I/O等功能,內(nèi)部可以存儲256段程序,每段程序又都可以存儲一種運動曲線,包含加速度、減速度、最大速度、目標(biāo)位置等重要的運動曲線參數(shù),通過8個I/O口,實現(xiàn)最多128種運動曲線直接調(diào)用。利用ED200提供的通訊功能,外部控制器PLC可以調(diào)用ED200內(nèi)部存儲的256段程序并通過觸摸屏人機(jī)界面的數(shù)據(jù)輸入窗口直接修改驅(qū)動器內(nèi)部系統(tǒng)參數(shù)。
2.2 系統(tǒng)的軟件設(shè)計
    研磨機(jī)伺服系統(tǒng)的軟件設(shè)計包括ED200內(nèi)部對象(目標(biāo)位置、速度、加速度、減速度、找原點方式以及工作模式等)賦值和PLC編程控制。
ECO2WIN是ED200伺服放大器專用編程軟件,采用順序編程(Sequencer Programming)的方法對放大器內(nèi)部的對象賦值。由于研磨過程多次涉及到定位,因而工作模式選用位置控制模式(絕對/相對位置模式),該模式下要定義的對象如表l所示。


    ED200伺服驅(qū)動器每段程序都有一個相應(yīng)的程序段號,在其列表內(nèi)最多包含8個具有讀寫(RW)屬性的對象。調(diào)用一段程序后,該程序段內(nèi)的所有指令會按照從上至下的順序依次執(zhí)行,這就是順序編程思想。


    圖3是Y軸伺服放大器控制伺服電機(jī)帶動操作臺進(jìn)入入料點的參數(shù)設(shè)定窗口。程序段號為11,工作模式選擇位置模式中的絕對位置運動方式(設(shè)備狀態(tài)字60400010設(shè)定為0X003F),最大速度、加速度、減速以及目標(biāo)位置值分別設(shè)定為30 000、160 000、16 000和40 000。
    ED200伺服提供的觸發(fā)程序段的控制事件有輸入端口的邊沿信號觸發(fā)、內(nèi)部編程設(shè)定的定時器時間到、兩個數(shù)值的比較結(jié)果為真、目標(biāo)位置到達(dá)等,一些事件可以重復(fù)定義,所以一段程序可以執(zhí)行一次也可以執(zhí)行多次。同時,在一個程序段內(nèi)又可以調(diào)用另外一個程序段。
    在EC02WlN軟件的數(shù)字輸入窗口可以設(shè)定ED200數(shù)字輸入端口DINl~DIN8的邊沿信號所對應(yīng)的程序段,實現(xiàn)從輸入口調(diào)用內(nèi)部程序段的功能。設(shè)計中ED200數(shù)字輸入端口的信號由PLC提供,這樣就可以通過PIC間接對伺服電機(jī)進(jìn)行控制。


    光纖連接器插針體研磨的一個完整的單周期工序包括入料、研磨、出料以及伺服定位等操作,圖4為系統(tǒng)的軟件流程圖。其中,定位部分主要由ED200伺服放大器內(nèi)部順序編程控制,并且通過PLC信號觸發(fā)程序段。研磨機(jī)整機(jī)系統(tǒng)由PLC編程控制,PLC采用梯形圖編程方法。
    ED200支持兩線(半雙工)和4線(全雙工)的RS485通訊。PLC的通訊擴(kuò)展模塊FX2N-485-BD與ED200進(jìn)行RS485通訊,可以實現(xiàn)兩者間的數(shù)據(jù)交換。PLC程序采用梯形圖編寫,傳輸數(shù)據(jù)的地址及字節(jié)數(shù)用RS串行通訊指令設(shè)定。接入觸摸屏后,通過觸摸屏的數(shù)據(jù)輸入窗口可以修改ED200內(nèi)部程序段的目標(biāo)位置值。

3 軟件調(diào)試
    ECO2WIN帶有示波器功能,用來以動態(tài)曲線方式監(jiān)控運行參數(shù)(如速度、位置和電流等),示波器對判斷電機(jī)的運動狀態(tài)和調(diào)節(jié)性能有著非常重要的作用,可以直觀地觀察電機(jī)的過沖、過載以及速度平穩(wěn)性。圖5為A軸電機(jī)速度和位置的監(jiān)控曲線。從圖5中可以看出,A軸電機(jī)轉(zhuǎn)動的最大速度為10 000 inc/s,最大位移為4 000 inc,工作模式為-1,通道l設(shè)定為“Actual position”,為速度曲線。通道2設(shè)定為“Ac-tual velocity”,為位移曲線。



4 結(jié)束語
    光纖連接器插針體端面加工屬于高精密研磨,對研磨機(jī)伺服控制系統(tǒng)的定位精度提出了極高要求。本設(shè)計將ED200伺服驅(qū)動器、PLC和觸摸屏運用于光纖連接器研磨機(jī)伺服控制系統(tǒng)中,極大地提高了光纖連接器研磨效率。設(shè)計選用ED200伺服放大器,編程簡單,便于PLC控制。此外,利用通訊擴(kuò)展模塊建立了PLC與ED200間的RS485通訊,系統(tǒng)控制參數(shù)可通過觸摸屏修改,靈活方便。實際結(jié)果表明,該系統(tǒng)應(yīng)用于光纖連機(jī)器研磨機(jī)后,整機(jī)系統(tǒng)性能更加穩(wěn)定、定位精度高,并且易于操作,提高了生產(chǎn)效率。

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