M型磨床電氣控制系統(tǒng)的PLC變頻調速的設計方法
摘要:M型磨床是一種自動化程度要求較高的機電設備,用PLC和變頻調速技術改造傳統(tǒng)繼電器控制的無心磨床的控制電路,改變了過去傳統(tǒng)的以時間繼電器為核心的時間控制方式,實現(xiàn)了對無心磨床工序的自動控制,取得了很好的經濟效益。
關鍵詞:無心磨床;PLC;變頻器;自動控制
0 引言
M型磨床是M1050型無心磨床的簡稱,是一種自動化程度要求較高的機床設備,主要對圓錐度小于1:20的圓錐體和各種成型回轉體零件的切入磨加工,附加通磨托架,可作通磨加工。磨床控制系統(tǒng)一直采用繼電器邏輯控制方式,導輪的速度調節(jié)由直流變換裝置控制直流電動機得到,既不方便,效率又低。
為了解決上述磨床控制系統(tǒng)的缺點,決定對其電氣控制系統(tǒng)實行新的設計。用PLC和變頻調速技術改造傳統(tǒng)繼電器控制的磨床控制電路,改變了以時間繼電器為核心的繼電器邏輯控制方式,實現(xiàn)了對磨床工序的自動控制。用變頻器控制磨床導轉電動機的轉速后,把過去的直流電動機換成交流電動機,可大幅度提高傳動效率,簡單方便。
1 M型磨床控制的工藝要求及過程
M型磨床由五臺交流電動機驅動,其中一臺電動機需無級變速控制,用變頻器控制該臺電動機得到無級變速。主控電機控制的對象分別是潤滑、冷卻、磨削輪、液壓和導輪。
根據(jù)M型磨床切入磨學工藝要求,在一個運轉周期內由3個電磁閥分別控制4個工作對象來完成,一個周期的操作流程如圖1所示。從圖1中可以看出,4個工作對象分別是導輪架快慢進、導輪架快退、推料桿推料、推料桿返回。
2 M型磨床電氣控制系統(tǒng)
2.1 M型磨床電動機主電路設計
為M型磨床變頻調速控制主電路接線原理圖,如圖2所示。
圖中,QS為空氣開關,液壓電動機M2和導輪電動機M5可以隨機啟停,磨削輪電動機M1和潤滑電動機M3二者之間為順序控制方式,即潤滑電動機M3先啟動,磨削輪電動機M1后啟動。導輪電動機M5由變頻器控制,無級調速。
變頻器設定為外部控制方式2,方法是把Pr.79的內容寫為2即可。無級調速是由變頻器上一個外接的電位器調節(jié)得到。
2.2 PLC的I/O地址分配
變頻器選用日本三菱FR—E500系列變頻器,PLC選用日本三菱FX系列FX2N-48MR型PLC。
根據(jù)圖1所示M1050型無心磨床的一個工作周期,磨床的實際切入磨削循環(huán)是由3個液壓電磁閥的不同工作組合實現(xiàn)的,三個電磁閥分別是1CT、2CT、3CT,例如,導輪架的慢進是由2CT、3CT同時接通實現(xiàn)的,推料桿的推料是由1CT接通實現(xiàn)的。磨床的切入磨削循環(huán)如表1所示。
注:0表示工作,-表示停止。
每個工序之間的轉換是由光電傳感器的信號或定時器決定的,光電傳感器共有4個,分別是:導輪架進給快轉慢傳感器1XK,導輪架進給到底傳感器2XK,導輪架后退到底傳感器3XK,推料桿推到底傳感器4XK。
如上所述,確定PLC的I/O地址分配如表2所示。
2.3 PLC硬件接線圖
根據(jù)圖2和表2所示內容,設計出PLC硬件接線圖如圖3所示。
3 PLC程序設計
3.1 PLC狀態(tài)圖
根據(jù)圖1、圖2、表1和表2所示內容,設計出PLC的狀態(tài)圖,如圖4所示。
在圖4中,共有6個狀態(tài),S0狀態(tài)為等待啟動選擇狀態(tài),PLC上電時M8000始終把S0打開,在此狀態(tài)下應首先把潤滑和冷卻電動機啟動起來,然后才可以啟動磨削輪電動機。液壓電動機和導輪電動機根據(jù)加工需要實行隨機啟動,導輪電動機啟動后,其速度通過變頻器可以無級調速,一個可變電位器R與變頻器連接,如圖3所示,旋動R,可以改變導輪電動機的轉速。
S10-S14狀態(tài)為M1050型無心磨床的切入磨削循環(huán)。按下切入磨削循環(huán)啟動按鈕X8,無心磨床進入S10狀態(tài)。S10狀態(tài)下,Y5通,電磁閥2CT得電,導輪架快速進給??爝M到位,導輪架進給快轉慢傳感器1XK(X10)閉合,快進停止,磨床進入S11狀態(tài)。S11狀態(tài)下,Y5、Y6通,電磁閥2CT、3CT得電,導輪架快轉慢進給。慢進到位,導輪架進給到底傳感器2XK(x11)閉合,慢進停止,磨床進入S12狀態(tài)。S12狀態(tài)下,Y5、Y6通,電磁閥2CT、3CT得電,定時器T1定時10秒,磨床進入光磨階段。光磨時間到,定時器T1閉合,光磨結束,磨床進入S13狀態(tài)。S13狀態(tài)下,電磁閥全部失電,導輪架快速退回。導輪架后退到位,導輪架后退到位傳感器3XK(X12)閉合,快退停止,磨床進入S14狀態(tài)。S14狀態(tài)
下,Y4通,電磁閥1CT得電,推料桿推料。推料到位,推料桿推料到底傳感器4XK(X13)閉合,推料停止,磨床進入S0狀態(tài),推料桿返回,回到第一步S0狀態(tài),等待下一次的一個新的工作循環(huán)。
3.2 PLC步進梯形圖
根據(jù)圖4所示的PLC的狀態(tài)圖,可以設計出PLC的步進梯形圖,進而可以寫出PLC程序清單,此處從略。
4 結束語
系統(tǒng)結合了機械、PLC、變頻器等方面的技術,用較低的成本成功地對原有控制系統(tǒng)進行新的設計,使得該M型磨床適應了自動化控制的要求,在實際使用中性能穩(wěn)定,操作方便,生產效率高,取得了很好的經濟效益。