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[導(dǎo)讀]摘要:系統(tǒng)的硬件配置和功能設(shè)計。利用PID自整定功能實現(xiàn)真空泵恒負(fù)壓控制。利用易控(INSPEC)實現(xiàn)成型機(jī)生產(chǎn)的在線監(jiān)控,自動統(tǒng)計產(chǎn)量并生成報表。實踐表明,該系統(tǒng)的成功解決了目前紙漿模塑生產(chǎn)中負(fù)壓波動大、耗能

摘要:

系統(tǒng)的硬件配置和功能設(shè)計。利用PID自整定功能實現(xiàn)真空泵恒負(fù)壓控制。利用易控(INSPEC)實現(xiàn)成型機(jī)生產(chǎn)的在線監(jiān)控,自動統(tǒng)計產(chǎn)量并生成報表。實踐表明,該系統(tǒng)的成功解決了目前紙漿模塑生產(chǎn)中負(fù)壓波動大、耗能大、廢品率高的問題,提高了工作效率,節(jié)省了資源,降低了生產(chǎn)成本,具有很好推廣價值。

關(guān)鍵詞:紙漿模塑成型機(jī);易控(INSPEC);恒定負(fù)壓;監(jiān)控系統(tǒng)

引言

紙漿模塑工藝在我國最早應(yīng)用于紙餐盒、紙托盤的生產(chǎn),現(xiàn)已越來越廣泛的應(yīng)用于儀器儀表、家用電器等進(jìn)出口產(chǎn)品的包裝中。紙漿模塑制品是一種新型的環(huán)保包裝材料,具有可重復(fù)回收利用、生產(chǎn)過程環(huán)保、生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點(diǎn)。紙漿模塑制品的生產(chǎn)以廢紙或紙漿為原材料,經(jīng)過調(diào)漿碎漿、成型、烘干、整型等工序,成為具有環(huán)保、防震、防水性能的優(yōu)質(zhì)包裝產(chǎn)品。

為了能在低值的紙制制品生產(chǎn)中獲取最大的效益,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高整個紙漿模塑生產(chǎn)線的生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量管理水平,通過對原有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改造和效能優(yōu)化,真正實現(xiàn)了全套生產(chǎn)線各個系統(tǒng)的集中自動控制。本文將針對生產(chǎn)線中重要的成型工序的控制進(jìn)行重點(diǎn)敘述。

1 紙漿模塑成型機(jī)生產(chǎn)過程分析

成型工序由水環(huán)真空泵、真空泵供水泵、空氣壓縮機(jī)、空氣干燥機(jī)、成型機(jī)等組成。成型機(jī)的作用是利用負(fù)壓將配制好的紙漿吸附在紙漿模具上,經(jīng)過壓模、脫水處理,利用正壓使產(chǎn)品從模具上脫落,然后進(jìn)入下一工序。在生產(chǎn)過程中,成型機(jī)對負(fù)壓穩(wěn)定性要求較高,一般需要負(fù)壓維持在-0.05MPa—-0.06MPa之間。負(fù)壓越低,成型機(jī)的模具吸附的紙漿越少,造成產(chǎn)品的厚度過薄,廢品率增加;負(fù)壓越高,一方面容易造成模具堵塞,影響正常生產(chǎn),另一方面使得產(chǎn)品的厚度過厚,浪費(fèi)了紙漿和電能。由于成型機(jī)的數(shù)量已構(gòu)成一定的規(guī)模,所以采用集中供應(yīng)負(fù)壓的方式。所需負(fù)壓由兩組真空泵組產(chǎn)生,一組真空泵組包括一臺真空泵供水泵、一臺水環(huán)式真空泵。原有的控制系統(tǒng)全部采用接觸器、繼電器等手工操作方式。兩組真空泵組獨(dú)立控制,工頻運(yùn)行,不僅控制方式缺乏靈活性,而且負(fù)壓波動也比較大,廢品率較高。每臺成型機(jī)之間的生產(chǎn)相對獨(dú)立,因生產(chǎn)品種的不同,需要設(shè)定不同的工藝參數(shù),由人工記錄生產(chǎn)量并進(jìn)行統(tǒng)計。

為了保證負(fù)壓供應(yīng)的穩(wěn)定,我們利用PLC和變頻器對原有設(shè)備進(jìn)行了改造,采用PLC的自整定PID功能,簡單方便的實現(xiàn)了真空泵組的自動切換和自動變頻控制。同時采用Modbus總線技術(shù)與上位機(jī)易控(INSPEC)組態(tài)軟件通信,不僅實現(xiàn)了產(chǎn)品生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化實時監(jiān)控,而且能夠自動進(jìn)行產(chǎn)量統(tǒng)計、提供報表及打印功能。

2 成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計

成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)主要包括上位機(jī)組態(tài)界面、通信協(xié)議、PLC控制系統(tǒng)三部分。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。組態(tài)軟件選用北京九思易自動化軟件有限公司開發(fā)的易控(INSPEC)。易控(INSPEC)軟件能夠支持同時與不同的PLC設(shè)備的通信。

2.1 成型機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)組態(tài)設(shè)計及通信協(xié)議

利用易控(INSPEC)組態(tài)軟件設(shè)計上位機(jī)的實時監(jiān)控畫面,如圖2所示。通過動畫模擬實時的生產(chǎn)狀況,使系統(tǒng)便于觀察和操作;配制好數(shù)據(jù)庫后,系統(tǒng)會自動保存重要的生產(chǎn)數(shù)據(jù)、生成實時曲線、統(tǒng)計產(chǎn)量、打印報表;當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常時,會彈出報警畫面,自動關(guān)閉系統(tǒng)并提示相關(guān)處理操作。

上位機(jī)與不同類型的PLC之間的通信采用不同的通信通道,本系統(tǒng)設(shè)置了1通道與臺達(dá)PLC通信,2通道與艾默生PLC通信;同種類型的PLC之間采用尋址的方式來區(qū)分,8臺成型機(jī)分別對應(yīng)1~8的地址;總線選用Modbus RTU模式,PLC通信端口的設(shè)置要與上位機(jī)通信端口的設(shè)置保持一致。

2.2 真空泵變頻控制硬件設(shè)計

系統(tǒng)保留了原有的手動控制,方便在系統(tǒng)的測試、維修期間,或者在自動控制出現(xiàn)問題時,作為后備功能啟用。真空泵組的手動控制和自動控制由手動/自動轉(zhuǎn)換開關(guān)來選擇。為了節(jié)省成本,在自動控制模式下,采用一臺變頻器控制兩臺電動機(jī),變頻器根據(jù)需要在兩臺電動機(jī)之間進(jìn)行切換。由PLC控制電動機(jī)的啟停操作。在負(fù)壓罐的輸出管道上,安裝有負(fù)壓傳感器,用于獲得實際的負(fù)壓壓力。將測得的負(fù)壓壓力與給定的目標(biāo)值進(jìn)行比較,通過PID計算得到變頻器的輸出頻率。整套裝置組成了一個完整的閉環(huán)控制系統(tǒng),能夠根據(jù)實際生產(chǎn)的需要,自動調(diào)節(jié)電動機(jī)的輸出功率,從而達(dá)到穩(wěn)定負(fù)壓壓力,節(jié)約能源和原材料的目的。

控制系統(tǒng)的硬件配置包括:臺安N2系列220V/440V 22kw變頻器1臺、艾默生EC20系列可編程控制器(PLC)、艾默生EC20系列8AD模塊、艾默生EC20系列4DA模塊、負(fù)壓傳感器、以及空氣開關(guān)、斷路器、防雷器等系統(tǒng)保護(hù)性器件,還包括接觸器、繼電器若干,主要用于PLC的繼電器輸出及變頻器在兩臺電動機(jī)之間的切換。

系統(tǒng)的原理框圖如圖3所示:

負(fù)壓傳感器負(fù)責(zé)在生產(chǎn)過程中實時采集負(fù)壓壓力的信號,然后通過屏蔽雙絞線將4~20mA電流信號送到PLC控制系統(tǒng)的8AD模塊中,與PLC中設(shè)定的目標(biāo)值進(jìn)行比較,差值送入PID計算得到一個控制量,經(jīng)4DA模塊轉(zhuǎn)換成0~10V的電壓信號,通過改變變頻器的輸出頻率來改變電動機(jī)的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)負(fù)壓壓力的自動調(diào)節(jié)。

在自動模式下,通過變頻器實現(xiàn)電動機(jī)的軟啟動,可以有效的減少啟動電流對電動機(jī)的沖擊,延長電動機(jī)的使用壽命。兩臺電動機(jī)將依據(jù)變頻運(yùn)行的時間(我們定為36小時),輪流作為變頻運(yùn)行的電動機(jī)。在電動機(jī)變頻運(yùn)行期間,如果變頻時間達(dá)到規(guī)定的時間,為了不影響生產(chǎn),電動機(jī)將繼續(xù)變頻運(yùn)行,直到下一次啟動時自動轉(zhuǎn)換變頻運(yùn)行的電動機(jī)。 考慮到水環(huán)式真空泵存在下限運(yùn)行頻率,把變頻器的頻率下限設(shè)為36Hz,頻率上限設(shè)為50Hz。PLC首先啟動變頻運(yùn)行的電動機(jī),如果電動機(jī)連續(xù)運(yùn)行在50Hz超過一段時間(我們定為3分鐘),負(fù)壓壓力仍然達(dá)不到目標(biāo)值,系統(tǒng)將自動工頻啟動另一臺電動機(jī),并延時一段時間以后再進(jìn)行判斷,避免了電動機(jī)頻繁啟停動作;如果變頻頻率低至36Hz后超過一段時間(我們定為1分鐘),系統(tǒng)將會自動停止另一臺電動機(jī),防止外部干擾而讓電動機(jī)產(chǎn)生誤動作。電動機(jī)的運(yùn)行頻率可以將變頻器的頻率輸出信號通過屏蔽雙絞線送至PLC的8AD模塊中。

2.3 真空泵變頻控制軟件設(shè)計

本系統(tǒng)中設(shè)計的程序塊主要分為以下幾個部分:初始化配置,主要有PLC擴(kuò)展模塊8AD、4DA的初始化設(shè)置以及特性參數(shù)的設(shè)置,還有PID各個控制參數(shù)的設(shè)置;依據(jù)變頻運(yùn)行的時間,確定變頻運(yùn)行的電動機(jī)和工頻運(yùn)行的電動機(jī);根據(jù)負(fù)壓傳感器的反饋信號與設(shè)定的目標(biāo)值比較,進(jìn)行PID運(yùn)算,得到變頻運(yùn)行頻率的控制量;運(yùn)行頻率判斷,根據(jù)判斷結(jié)果,來決定是否啟停工頻運(yùn)行電動機(jī)及變頻運(yùn)行電動機(jī)的運(yùn)行頻率;電動機(jī)的運(yùn)行信號、故障信號檢測及過電流保護(hù),變頻器的故障信號及復(fù)位。艾默生EC20系列PLC編程軟件自帶PID指令向?qū)В淖兞艘酝鵓LC實現(xiàn)PID控制算法難度大的困境,能夠非常方便快捷的生成PID配置程序和PID控制程序,減輕了編寫程序的負(fù)擔(dān)。下面對程序中幾個比較重要的部分進(jìn)行詳細(xì)的敘述。

PID控制參數(shù)整定。變頻控制系統(tǒng)選擇了4DA模塊的0~2000對應(yīng)0~10V的模式,所以需要設(shè)定PID控制的輸出上下限有效,并且設(shè)定輸出下限值為0,輸出上限值為2000,與4DA模塊的輸入數(shù)字量對應(yīng),消除了控制的盲區(qū);采樣時間要選擇合適,采樣時間過短PID指令無法執(zhí)行,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試,我們選定的采樣時間為100ms;為了使測量值變化平滑,將輸入濾波常數(shù)定為10%;選擇10%的微分增益,可以緩和輸出值得劇烈變化;控制系統(tǒng)PID參數(shù)的整定根據(jù)負(fù)壓壓力的實時曲線來不斷的調(diào)整,最終定出合適的值。

變頻運(yùn)行時間計算及切換。程序流程圖及部分梯形圖如圖4所示。D500、D501、D502分別為停電保持的數(shù)據(jù)寄存器,D500存儲變頻運(yùn)行轉(zhuǎn)換時間為36小時,D501存儲18kw真空泵組變頻運(yùn)行的時間,D502存儲22kw真空泵組變頻運(yùn)行的時間。X2、X4分別為18kw真空泵組變頻運(yùn)行信號和22kw真空泵組變頻運(yùn)行信號。M30為自動控制模式。M205的常閉觸點(diǎn)接18kw真空泵組變頻啟動信號,M206的常開觸點(diǎn)接22kw真空泵組變頻啟動信號。程序運(yùn)行的結(jié)果,將使M205產(chǎn)生一個以72小時為周期的時鐘振蕩信號,其中首個周期的前半周期為0,也即是首先選定18kw真空泵組的電動機(jī)變頻運(yùn)行。

運(yùn)行頻率計算。程序流程圖及部分梯形圖如圖5所示。D22為PID計算得到的頻率,D32為變頻器設(shè)定的頻率上限,D30為變頻器設(shè)定的頻率下限。T30和T31用的是接通延時計時指令,只有當(dāng)頻率到達(dá)設(shè)定的值,并持續(xù)設(shè)定的時間長度D401和D402,線圈M200、M201才會導(dǎo)通。線圈M200、M201、M202分別對應(yīng)啟動電動機(jī)、停止電動機(jī)、控制變頻電動機(jī)的操作。

3 結(jié)論

本文利用PLC和變頻器實現(xiàn)了真空泵組的自動變頻控制,改變了以往紙漿模塑生產(chǎn)線中負(fù)壓壓力波動大,廢品率高的現(xiàn)狀;利用易控(INSPEC)組態(tài)軟件優(yōu)越的組網(wǎng)功能,方便快捷的實現(xiàn)了成型機(jī)的實時生產(chǎn)數(shù)據(jù)監(jiān)控。實際結(jié)果表明,該系統(tǒng)不僅提高了控制系統(tǒng)的響應(yīng)速度和生產(chǎn)效率,而且節(jié)省了原材料和電能,使系統(tǒng)運(yùn)行的方式更加合理、靈活、可靠。

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