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[導(dǎo)讀]1.引言 微控內(nèi)圓切割機(jī)是半導(dǎo)體行業(yè)的主要產(chǎn)品,每年的銷售量大約為50~60臺,而且每年銷售量呈遞增趨勢,但以前我廠制造的內(nèi)圓切割機(jī)主要采用單片機(jī)進(jìn)行控制,由于線路板為手工焊制,出錯(cuò)率相當(dāng)大,維修率也非常高,

1.引言

微控內(nèi)圓切割機(jī)是半導(dǎo)體行業(yè)的主要產(chǎn)品,每年的銷售量大約為50~60臺,而且每年銷售量呈遞增趨勢,但以前我廠制造的內(nèi)圓切割機(jī)主要采用單片機(jī)進(jìn)行控制,由于線路板為手工焊制,出錯(cuò)率相當(dāng)大,維修率也非常高,客戶反映設(shè)備問題很多,為此我們對機(jī)器的電器部分進(jìn)行了改造。采用PLC控制,文本顯示器進(jìn)行參數(shù)的設(shè)定和顯示。通過生產(chǎn)銷售,用戶反映很好,提高了設(shè)備的可靠性。

2.PLC的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

PLC全稱為可編程序控制器,其運(yùn)行可靠,故障率低。已成為主要的工業(yè)控制產(chǎn)品,其功能強(qiáng)大,內(nèi)部有定時(shí)器、計(jì)數(shù)器等輔助寄存器。其可通過外部信號的給定,來觸發(fā)輸出端的繼電器等信號。來完成對整機(jī)的控制。PLC主要有繼電器型和晶體管型兩種。

內(nèi)圓切割機(jī),采用的是三菱FX1s-30MT-001晶體管型PLC,這種PLC為16點(diǎn)輸入,14點(diǎn)輸出,晶體管型,其供電電壓為交流220V,其內(nèi)部自帶直流24V電源,可供輸入部分感應(yīng)開關(guān)用,為其供電。輸出的Y0口設(shè)定為固定的步進(jìn)電機(jī)脈沖輸出口,Y1口設(shè)定為固定的步進(jìn)電機(jī)方向輸出口。將此兩信號輸入到步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,控制步進(jìn)電機(jī)的進(jìn)給。同時(shí)配有RS232口,可同文本顯示器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。并通過文本顯示器設(shè)定和顯示PLC內(nèi)的數(shù)據(jù)參數(shù)。

生產(chǎn)的內(nèi)圓切割機(jī),從控制方面主要采集的信號和主要控制的輸入點(diǎn)包括:1.手動(dòng)/自動(dòng)方式選擇,手動(dòng)方式主要為切割過程前對刀所用,內(nèi)圓切割工藝中,手動(dòng)對刀方式是必須的;自動(dòng)方式主要為對刀過程完成后,進(jìn)行自動(dòng)切割過程。到達(dá)設(shè)定片數(shù)后,機(jī)器自動(dòng)停車。2.運(yùn)行/停止主要是對自動(dòng)切割過程發(fā)出信號和停止信號。3.主軸/冷卻主要是為了開啟主軸電機(jī)和冷卻電機(jī)。4.點(diǎn)動(dòng)向左、向右、向前、向后主要是手動(dòng)對刀過程中調(diào)整機(jī)器用,這些按鈕只在手動(dòng)方式下才起作用。5.前限位、后限位、左限位、右限位,電機(jī)退回位主要是開關(guān)檢測信號,提供極限位置保護(hù)。6.回位是對報(bào)警信號的確認(rèn)。主要控制的輸出點(diǎn)包括:1.步進(jìn)脈沖、步進(jìn)方向、脫機(jī)信號等。2.主軸電機(jī)、冷卻電機(jī)、主軸制動(dòng)。3.控制快進(jìn)快退橫向電機(jī)左右行走繼電器。4.報(bào)警燈、按鈕指示燈等信號。

上述為控制PLC的輸入輸出各點(diǎn),由此我們畫出的硬件控制線路圖如下:

圖一

圖一

3.PLC程序?qū)?nèi)圓切割機(jī)的控制設(shè)計(jì)

3.1對切割過程中片數(shù)統(tǒng)計(jì)的控制程序

內(nèi)圓切割機(jī)的切割工藝中要求,第一刀切割不能統(tǒng)計(jì)到切割片數(shù)中,因此要避開,其切割片數(shù)到設(shè)定的數(shù)值后,報(bào)警機(jī)器停車。其程序控制如下:

LPD m9 //*自動(dòng)運(yùn)行開啟后*// AND X013 //*自動(dòng)運(yùn)行在右限位*//

OUT m10 //*設(shè)第一刀標(biāo)志*// OUT m10 //*設(shè)第一刀標(biāo)志*//

DMOV D520 D522 //*傳送未切片數(shù)值*// LD m10 //*取第一刀開始切標(biāo)志*//

LD m10 //*取第一刀開始切標(biāo)志*// AND X013 //*右限位到后*//

LD m11 //*設(shè)切過一刀標(biāo)志,開始準(zhǔn)備計(jì)數(shù)*//

ANDP X013 //*右限位上升沿時(shí)*//

DSUB D522 K1 D522 //*剩余未切片數(shù)減1計(jì)數(shù)*//

3.2對切割過程中走設(shè)置片厚的控制程序

內(nèi)圓切割機(jī)的切割工藝中要求,片厚的要求很高,平行度、一致度要求很高,為后道工序研磨工藝做準(zhǔn)備,這就要求走片厚時(shí)精確度很高,采用三相反應(yīng)式步進(jìn)電機(jī),其成本低,運(yùn)行平穩(wěn)。采用細(xì)分?jǐn)?shù),消除電機(jī)的低頻震蕩。提高了電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩,同時(shí)提高了電機(jī)的分辨率。

其步進(jìn)距離計(jì)算過程如下:設(shè)置片厚為D516(PLC數(shù)字單元)單位為mm,三相步進(jìn)電機(jī)的步距角為0.75°/1.5°,設(shè)定細(xì)分?jǐn)?shù)為10,其細(xì)分后步距角為0.75°÷10=0.075°,則步進(jìn)電機(jī)一轉(zhuǎn)所需要的脈沖數(shù)為360°÷0.075°=4800脈沖,進(jìn)給采用步進(jìn)電機(jī)帶滾珠絲杠傳動(dòng)。步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)一圈,絲杠對應(yīng)轉(zhuǎn)一圈,絲杠螺距為4mm,那么1mm對應(yīng)的步進(jìn)電機(jī)脈沖數(shù)為4800÷4=1200,片厚D518為兩位帶小數(shù)值,所以D516對用步進(jìn)電機(jī)的脈沖數(shù)為D516*K12.即為控制步進(jìn)電機(jī)輸出所需脈沖數(shù)。

其步進(jìn)速度計(jì)算過程如下:設(shè)置速度為D520(PLC數(shù)字單元)單位為mm/min,D520÷K60換算為單位mm/s送入D522.步進(jìn)電機(jī)1mm對應(yīng)的脈沖數(shù)為1200,對應(yīng)D520速度下一秒鐘對應(yīng)的脈沖數(shù)為D522*K1200.那么脈沖周期T=1/d522*K1200.則脈沖頻率F=1/T=D522*K1200.即為控制步進(jìn)電機(jī)的輸出頻率。

以上兩個(gè)計(jì)算過程控制程序如下:

DMOV D516 D518 //*傳送片厚設(shè)定值*//

DMUL D518 K12 D518 //*將片厚值轉(zhuǎn)換成所需脈沖數(shù)*//

DDIV D520 K60 D522 //*傳送速度設(shè)定值*//

DMUL D522 K1200 D522 //*將速度值轉(zhuǎn)換成所需脈沖頻率*//

PLSR D522 D518 K100 Y000 //*按指定速度走片厚設(shè)定值,脈沖頻率為D522KHz,脈沖數(shù)為D518,加減速時(shí)間為100ms,輸出口為Y000*//注意脈沖頻率值不能超過100KHZ.

3.3對機(jī)器點(diǎn)動(dòng)時(shí)前后行走時(shí)的控制程序

點(diǎn)動(dòng)過程是內(nèi)圓切割機(jī)切割工藝中的必需過程,其通過頻率的設(shè)定,可改變縱向絲杠的行走速度提高效率。通過點(diǎn)動(dòng)操作調(diào)整好前后的相行程,并調(diào)整好左右切割過程中切割透的行程。

LD m8 //*在手動(dòng)方式下*//

DMOV K0 D0 //*設(shè)定脈沖數(shù)0,即步進(jìn)電機(jī)輸出脈沖數(shù)不受控制,無窮大*//

DMOV D530 D532 //*手動(dòng)時(shí)的脈沖頻率*//

PLSR D532 D0 K100 Y000 //*手動(dòng)時(shí)走動(dòng),頻率為D532值,脈沖數(shù)為0,即對脈沖數(shù)沒有限制。加減速時(shí)間為100 ms,輸出口為Y000*//

4.文本顯示器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

文本顯示器選取TP04G-AS2系列產(chǎn)品,該產(chǎn)品為最多四行文本顯示,帶操作鍵,且為LCD顯示,使用壽命長,而且安全可靠。其通過專用的RS232數(shù)據(jù)線同PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。該文本顯示器主要顯示內(nèi)圓切片機(jī)切割過程中參數(shù)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:

切割片厚值的設(shè)定、切割片數(shù)值的設(shè)定、切割速度值的設(shè)定、剎車時(shí)間值的設(shè)定、切割總片數(shù)值的顯示、剩余未切片數(shù)的顯示。

這些需要設(shè)定、顯示的參數(shù)通過專門的軟件進(jìn)行設(shè)計(jì),軟件組織好后,下載到TP04G-AS2中,進(jìn)入運(yùn)行模式后將PLC和文本顯示器通過專用的數(shù)據(jù)線連接后即可進(jìn)行運(yùn)行狀態(tài)。可以進(jìn)行參數(shù)設(shè)定和顯示。

5.結(jié)束語

我們通過現(xiàn)場的調(diào)試,證明PLC和文本顯示器在內(nèi)圓切割機(jī)中運(yùn)用是可行的,它改變了以往前期內(nèi)圓切割機(jī)一些弊病,提高了該設(shè)備的可靠性和市場占有率,為的設(shè)備提供了一個(gè)很好的平臺,該機(jī)型的應(yīng)用在行業(yè)內(nèi)屬于領(lǐng)先水平,同時(shí)成本也沒有相應(yīng)的增加。

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