普傳科技變頻器在水泥行業(yè)中的節(jié)能實踐
0 引言
通過了解水泥制造工藝及對水泥廠生產(chǎn)設(shè)備的實際考察研究得知,大部分水泥廠的設(shè)備,尤其是一些大功率設(shè)備在生產(chǎn)過程中,絕大部分時間都不是滿負荷運行,并且設(shè)備運行的自動化程度相當?shù)停瑤缀跬耆咳斯ふ{(diào)節(jié),如機立窯供風系統(tǒng)、成球預(yù)加水系統(tǒng)、生料均化給料系統(tǒng)、水泥選粉系統(tǒng)、機立窯卸料系統(tǒng)等。鑒于此,普傳科技股份有限公司結(jié)合改造幾十條水泥生產(chǎn)線的實踐經(jīng)驗,開發(fā)出比較成熟的用于水泥廠五大生產(chǎn)系統(tǒng)的變頻調(diào)速控制的改造方案,這些方案投資少,安裝、調(diào)試及控制方便,運行可靠,節(jié)電效果明顯,并提高了生產(chǎn)過程的自動化程度和加工工藝精度,受到水泥制造行業(yè)的好評。
大連某水泥公司共有三條水泥生產(chǎn)線,對其中的一臺132 kW 選粉風機進行變頻改造,經(jīng)過一段時間的測試證明節(jié)能效果特別明顯。以后陸續(xù)對立窯上的送風機、選粉機、選粉風機及盤塔送料等的電機進行了變頻改造,電機功率從1.5 kW到250 kW 共130 臺。改造后的實際測試情況證明,在幾個月的時間里靠節(jié)約的電費就可收回整體投資,在以后的生產(chǎn)經(jīng)營中也能夠以較低的生產(chǎn)成本在市場的競爭中處于更有利的位置。
1 機立窯供風系統(tǒng)變頻改造
老水泥企業(yè)的機立窯供風系統(tǒng)是通過調(diào)節(jié)擋風板的開啟角度來滿足燒結(jié)時不同的用風量,有如下缺點:電能浪費嚴重;調(diào)節(jié)精度差;啟動電流對電網(wǎng)沖擊大;電機及風機的轉(zhuǎn)速高,負荷強度重;起動時機械沖擊大,設(shè)備使用壽命低;噪聲大,粉塵污染嚴重等。
改造后的變頻供風系統(tǒng)是在保留原供風系統(tǒng)的基礎(chǔ)上并聯(lián)增加一套變頻回路,形成雙回路可轉(zhuǎn)換控制系統(tǒng),特點如下:
1)節(jié)電效果好(改造后電機大部分時間運行在35耀40 Hz即可滿足用風量,節(jié)電率大于20%);
2)具有軟起功能,降低負荷強度,延長設(shè)備使用壽命,啟動電流小,相當于增加電網(wǎng)容量;
3)調(diào)節(jié)風量精度準確、方便;
4)無需旁通放風,減少水泥粉塵污染等。
改造后的測試結(jié)果如表1 所列。
2 成球供水系統(tǒng)
生料成球工序是影響水泥熟料燒結(jié)質(zhì)量的關(guān)鍵工序之一,其中水、料比例直接影響成球好壞。應(yīng)用變頻器后能通過跟蹤生料供給量對成球預(yù)加水泵的轉(zhuǎn)速進行無級調(diào)速,從而實現(xiàn)全自動化的閉環(huán)控制,使料水配合穩(wěn)定,成球效果良好,大大提高了水泥燒結(jié)的質(zhì)量。
3 生料均化給料系統(tǒng)
為確保產(chǎn)品質(zhì)量必須最大限度消除輸送生料量的隨機波動,故實現(xiàn)均化是必要的。以往螺旋給料機“堵料”、“虧料”現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生,間斷給料不僅影響生產(chǎn),而且造成機械設(shè)備和電器設(shè)備的損傷。采用變頻技術(shù)對此系統(tǒng)改造后,將所有送料口處的送料電機通過變頻器進行同步無級調(diào)速,實現(xiàn)了等比例送料,操作人員只需觀察螺旋給料機的總輸料量,調(diào)整送料電機轉(zhuǎn)速快慢即可。這樣大大提高均化效果,從制造工藝角度考慮,減少非生產(chǎn)時間50%左右。
4 水泥選粉系統(tǒng)
選粉系統(tǒng)分選粉機和選粉風機兩部分,選粉機由滑差電機調(diào)速,選粉風機靠調(diào)節(jié)擋風板角度調(diào)節(jié)用風量,系統(tǒng)存在操作工藝復(fù)雜、調(diào)節(jié)精度差、電能浪費嚴重等缺點,特別由于水泥制造環(huán)境粉塵嚴重,故滑差頭故障率特別高,維修困難。變頻改造后,只要將電機調(diào)節(jié)到一個特定的轉(zhuǎn)速就能選出所需要的細度的顆粒,在節(jié)電的同時還做到了連續(xù)化、自動化生產(chǎn),綜合效益明顯。節(jié)能效果如表2所列。
5 立窯卸料系統(tǒng)
為使水泥燒結(jié)過程中加料、供風、卸料三者達到平衡,普遍采用滑差電機(電磁調(diào)速電機)來控制盤塔式卸料裝置的運行,該電機不但防護等級滿足不了水泥生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境的需要,而且在相同輸出轉(zhuǎn)速的條件下消耗的功率也比Y系列電機高出20%左右,在降低轉(zhuǎn)速時相差更多,因此采用變頻調(diào)速系統(tǒng)代替滑差調(diào)速后,不但可以解決上述的缺點,且調(diào)速性能遠遠高于滑差調(diào)速電機,在節(jié)電的同時維修費用也大大降低。卸料系統(tǒng)變頻改造效果如表3 所列。
6 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線
國家發(fā)改委等部門2006年“關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見”確定水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的指導(dǎo)思想和目標:2010 年水泥預(yù)期產(chǎn)量12.5億t,其中新型干法水泥比重提高到70%,累計淘汰落后生產(chǎn)能力2.5 億t。企業(yè)平均生產(chǎn)規(guī)模由2005 年的20 萬t 提高到40 萬t 左右;新型干法水泥噸熟料熱耗由130 kg 下降到110 kg 標準煤,水泥單位產(chǎn)品綜合能耗下降25豫等。
6.1 工藝流程
水泥生產(chǎn)工藝流程如圖1 所示。
6.2 新型干法水泥生產(chǎn)線簡介
大連某水泥制造有限公司3000 t/D 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,采用PS7000 系列變頻節(jié)能柜共17 套。配置如表4 所列。
6.3 經(jīng)濟效益
按保守預(yù)計,節(jié)電率25豫,年生產(chǎn)300 天,每天24 小時計算,則節(jié)電效果為1 559伊80%伊25%伊24=7 483(kW·h ) /天,7 483伊30=224 496 (kW·h )/月,224 486(kWh )/月伊10 月越2 244 860 (kW·h )/年,每kW·h電費按0.50 元計算,則年節(jié)省電費為2 244 860伊0.5=1 122 430 元(正常工作時按額定功率的80豫計算)。
7 結(jié)語
變頻技術(shù)在水泥行業(yè)中的應(yīng)用,不僅可以節(jié)能、減少維修和維護工作量,降低水泥生產(chǎn)成本,而且還能穩(wěn)定工藝以提高水泥質(zhì)量。普傳科技,作為致力于節(jié)能減排技術(shù)推廣和產(chǎn)品應(yīng)用的專業(yè)廠商,為水泥等行業(yè)的節(jié)能減排事業(yè)做出了自己的貢獻。