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[導(dǎo)讀]變壓器過熱故障是常見的多發(fā)性故障,對變壓器的安全運行帶來嚴(yán)重威脅,因此引起現(xiàn)場的廣泛關(guān)注。變壓器過熱的原因⑴繞組過熱近十幾年來,為降低變壓器損耗,各制造廠先后采用了帶有統(tǒng)包絕緣的換位導(dǎo)線繞制變壓器繞組

變壓器過熱故障是常見的多發(fā)性故障,對變壓器的安全運行帶來嚴(yán)重威脅,因此引起現(xiàn)場的廣泛關(guān)注。

變壓器過熱的原因

⑴繞組過熱

近十幾年來,為降低變壓器損耗,各制造廠先后采用了帶有統(tǒng)包絕緣的換位導(dǎo)線繞制變壓器繞組。由于早期國內(nèi)對換位導(dǎo)線生產(chǎn)技術(shù)尚未全面掌握,使之采用換位導(dǎo)線的變壓器在運行十年左右出現(xiàn)了統(tǒng)包絕緣膨脹。段間油道堵塞、油流不暢,匝絕緣得不到充分冷卻,使之嚴(yán)重老化,以致發(fā)糊、變脆,在長期電磁振動下,絕緣脫落,局部露銅,形成匝間(段間)短路,導(dǎo)致變壓器燒損事故。例如,東北電網(wǎng)某臺240MVA的升壓變壓器,正常運行負(fù)荷率為90%左右,上層油溫一般不超過70℃。1988年以來,對該變壓器進(jìn)行糠醛分析,發(fā)現(xiàn)絕緣有老化現(xiàn)象。運行中油色譜分析表明, CO和 CO2的絕對值及增長率均比較高。1992年6月在正常運行中,主變壓器輕、重瓦斯保護動作,防爆筒噴油,吊出高壓繞組檢查后發(fā)現(xiàn):故障發(fā)生在 A相低壓繞組下數(shù)第3~4段最外一組換位導(dǎo)線,有數(shù)根燒熔。經(jīng)進(jìn)一步檢查,發(fā)現(xiàn)低壓繞組上、下兩端 l~5段均有燒焦痕跡,并有露銅現(xiàn)象。導(dǎo)線段間絕緣紙均已燒糊,第6~8段絕緣呈深紅色。此單半螺旋繞組半螺旋處1.5mm油道已全部堵死,4.5mm油道也僅能插進(jìn)1.4mm紙板。

另外,繞組材料本身的質(zhì)量不良,也會導(dǎo)致過熱現(xiàn)象。例如,某局的一臺 SF7一8000/35型變壓器,1994年安裝并投運后發(fā)現(xiàn):該變壓器所帶的負(fù)荷與5600kVA變壓器相同的情況下,其溫度比5600kVA的變壓器高10℃左右,在環(huán)境溫度高于5℃時,只要變壓器投人,不論負(fù)荷大小(最大負(fù)荷4500kW〕,風(fēng)扇電機一直啟動(啟動風(fēng)扇溫度整定為50℃,此時變壓器油溫高于50℃),這說明該變壓器一直存在隱性過熱故障。吊罩后,解體拔包檢查發(fā)現(xiàn),B相低壓側(cè)繞組第 l、4餅有明顯過熱現(xiàn)象,絕緣紙已變?yōu)榘岛稚?,拆開檢查,發(fā)現(xiàn)匝間有小毛刺漏銅點,但匝間并沒有完全短路,所以,故障電流并不大,緩慢發(fā)熱,以致油溫升高。

⑵分接開關(guān)動、靜觸頭接觸不良

在有載調(diào)壓變壓器中,特別是調(diào)壓頻繁、負(fù)荷電流較大的變壓器,在頻繁的調(diào)動中會造成觸頭之間的機械磨損、電腐蝕和觸頭污染,電流的熱效應(yīng)會使彈簧的彈性變?nèi)?,從而使動、靜觸頭之間的接觸壓力下降。接觸壓力減小,會使觸頭之間的接觸電阻增大,從而導(dǎo)致觸頭之間的發(fā)熱量增大,由于發(fā)熱又加速觸頭表面的氧化腐蝕和機械變形,形成惡性循環(huán),如不及時處理,往往會使變壓器發(fā)生損壞事故。例如,某化工廠的800OkVA有載整流變壓器,由于疏忽了有載分接開關(guān)粗調(diào)部分的接觸問題,接觸電阻不斷增大、發(fā)熱,逐漸形成動、靜觸頭之間的金屬熔化、蒸發(fā),環(huán)氧樹臘絕緣支架碳化,最后在調(diào)壓過程中起弧引起相間短路,變壓器爆炸起火,而發(fā)生變壓器損壞事故。

在無載調(diào)壓變壓器中,分接開關(guān)接觸不良,也會使其觸頭表面腐蝕、氧化,或觸頭之間的接觸壓力下降使接觸電阻增大,而形成變壓器的過熱性故障。例如某局的一臺35kV、18MVA變壓器,曾發(fā)生過因分接開關(guān)接觸不良、發(fā)熱,最后導(dǎo)致變壓器分接開關(guān)燒流,變壓器氣體繼電器動作,迫使變壓器停運。

⑶引線故障

①引線分流故障

這種故障較多,東北電網(wǎng)1989~1993年的統(tǒng)計,約占總故障的10%。這些故障多發(fā)生在66kV套管上,一方面66kV側(cè)電流較大,另一方面66kV引線大多不是直順套管方向進(jìn)入導(dǎo)管,因此,未包任何絕緣的引線與導(dǎo)管接觸,造成分流,產(chǎn)生熱故障。其原因如下:引線電纜外表半疊包的白布帶,經(jīng)過制做中工序的傳遞和引線裝配,多數(shù)已不緊密和不完整。某些制造廠,甚至完全不要這一層白布帶。而對較長的引線,在裝配時,如電纜施壓后造成裸銅絞線與套管的銅管內(nèi)壁靠接,這就形成了一個閉合回路。當(dāng)引線中通過電流時,引線周圍便有磁場且有磁通,引線的交變電流產(chǎn)生交變磁通,即會在這個回路中感應(yīng)出電勢。由于大容量變壓器每相的電流很大,相應(yīng)的引線周圍的磁通以及感應(yīng)的電勢也比較大。閉合回路,由于路徑較短,而導(dǎo)線截面較大,即電阻較小,流過回路的電流較大。

相對來講,回路中裸露電纜與銅管靠接的局部接觸電阻是比較大的,當(dāng)很大的回路電流通過時必將發(fā)熱。由故障實例可知,銅管熔成凹形坑現(xiàn)象,說明過熱點的溫度已達(dá) l000℃以上。

②引線接頭過熱

引線接頭(將軍帽)過熱也是多發(fā)性故障。例如,東北電網(wǎng)某局的一臺主變壓器,總烴為455.9μl/l,乙快為4.23μl/l。吊檢發(fā)現(xiàn)66kV A相套管穿纜引線頭過熱,焊錫流出滴到夾件和壓件上;又如,某臺主變壓器, B相套管頭部發(fā)熱,經(jīng)檢查,將軍帽螺扣配合不良,將螺扣燒壞5~6扣,造成過熱。

③引線斷股

某臺DFL一60000/220型單相變壓器,1990年5月開始發(fā)現(xiàn)色譜分析結(jié)果異常,熱點溫度可能高于 l000℃,直到1993年5月進(jìn)行大修時才發(fā)現(xiàn),該變壓器中性點套管內(nèi)的引線有兩股燒斷、三股燒傷(共35股、截面240mm2,其原因是在1989年5月檢修中,更新該中性點套管時引線(銅辮子)向上拉比較別勁,使引線外層半迭繞白布帶脫落,裸辮子引線與套管內(nèi)的銅管內(nèi)壁相碰,發(fā)生分流、放電、過熱。

⑷漏磁導(dǎo)致過熱

變壓器繞組中的磁通包括主磁通和漏磁通,無論主磁通或漏磁通,可分為軸向分量和徑向分量。軸向分量分布較簡單,沿繞組高度變化較小。徑向分量沿繞組高度分布復(fù)雜,由它引起渦流損耗分布很不均勻,且隨變壓器的容量變化而變化,不僅隨繞組的軸向高度變化,也隨繞組的徑向尺寸變化。尤其在端部變化大.其最大值出現(xiàn)在端部附近。由于變壓器的內(nèi)繞組離鐵芯近,漏磁的徑向值高于外繞組。若變壓器繞組為低、中、高排列,則低壓繞組的徑向漏磁高。

在大型變壓器中,由于漏磁密度高,所以產(chǎn)生的雜散損耗很大,有時可達(dá)數(shù)百千瓦,導(dǎo)致局部過熱現(xiàn)象。例如,某臺SFPS—120000/220型變壓器出現(xiàn)的過熱現(xiàn)象就是低壓側(cè)j箱壁漏磁嚴(yán)重所致。又如,某 SZL7一6300/35型變壓器,由雜散磁通在鐵芯上、下夾件拉桿上的個別部位形成磁密高度集中,產(chǎn)生局部過熱,并導(dǎo)致絕緣油色譜分析結(jié)果異常。

⑸冷卻裝置風(fēng)路堵塞

冷卻裝置風(fēng)路堵塞引起的過熱現(xiàn)象也時有報導(dǎo)。例如,某臺 OSFPSL—120000/220型變壓器,運行11年均正常。1992年8月28日油溫突然上升,由原來的42℃左右增加到90℃左右。與同容量的變壓器比較溫升相差很大,但電氣試驗結(jié)果正常。通過對外觀檢查發(fā)現(xiàn),風(fēng)冷卻器散熱管的翅片間積滿了灰塵(長期運行從未清洗過),已將間隙堵死,電風(fēng)扇的風(fēng)已無法吹到教熱管上,致使變壓器的溫度不斷升高。經(jīng)沖洗后油溫一直在40℃左右。又如,某臺DSFPSL一90000/220型變壓器,上層油溫偏高,曾達(dá)80~90℃,檢查發(fā)現(xiàn)散熱器風(fēng)道縫隙被雜物堵塞,影響正常散熱,用高壓水槍沖洗后,油溫降到60℃,恢復(fù)正常。

⑹風(fēng)扇工作不正常

風(fēng)扇工作不正常主要包括,

①風(fēng)扇反轉(zhuǎn)

某局的一臺主變壓器,由于冷卻系統(tǒng)在檢修時將電源接反,造成風(fēng)扇反轉(zhuǎn),使冷卻效果降低,油溫比帶同樣負(fù)載的另一臺主變壓器高15℃,查明原因糾正后,溫度恢復(fù)正常(兩臺主變壓器溫度只差1℃)。

②啟動風(fēng)扇設(shè)定值錯誤

某臺SFY7一63000/110型主變壓器(法國專利),運行在某牽引變電所。在運行中發(fā)現(xiàn)其CO/CO2=0.68,屬于異常??扇夹詺怏w總量也屬“注意值”之列,且其增加趨勢已為異常。顯然,主變壓器存在早期熱性故障。檢查發(fā)現(xiàn),啟動風(fēng)扇的溫度為75℃(在 ASEA圖紙上也是75℃CONTROL)。它不符合鐵道部頒發(fā)的《牽引變電所運行檢修規(guī)程》,規(guī)程第36條規(guī)定:風(fēng)冷式變壓器當(dāng)其上層油溫超過55℃時應(yīng)啟動風(fēng)扇。本臺主變壓器為油浸風(fēng)冷式,由于啟動風(fēng)扇的設(shè)定值錯誤,導(dǎo)致主變壓器不能風(fēng)冷散熱。因而出現(xiàn)熱性故障。

③風(fēng)扇等失去電源

某發(fā)電廠的一臺主變壓器為三側(cè)三繞組強迫油循環(huán)風(fēng)冷有載調(diào)壓變壓器,三側(cè)容量比為180000/120000/180000kVA,三側(cè)電壓比為231土8×1.25%/121/13.8kV,B級絕緣,允許最高溫度為120℃。在運行中發(fā)現(xiàn)釋壓閥動作噴油,主變壓器本體上層油溫超過l00℃。反復(fù)檢查發(fā)現(xiàn),主變壓器冷卻器電源的 B、C相保險熔斷,而使其風(fēng)扇和潛油泵停止運轉(zhuǎn)。但由于溫度過高,發(fā)信號回路的保險熔斷不能正常發(fā)信號。最后導(dǎo)致主變壓器過熱冒油。

⑺漏硅膠造成堵塞

某電廠一臺 SFL一630O0/110型主變壓器,連續(xù)兩年高溫過熱。最后吊罩發(fā)現(xiàn),油箱的底盤上堆滿硅膠,約200kg,在鐵芯底面與底盤問約1.2cm縫隙全部被堵死,經(jīng)過檢查,原因是凈油器濾網(wǎng)不嚴(yán)密,有一較大縫隙,經(jīng)過18年運行使硅膠大量進(jìn)入油箱,阻擋了油的循環(huán)通路,使循環(huán)不良,引起主變壓器高溫過熱。

⑻異物引起局部過熱

變壓器內(nèi)部殘留的異物不僅可能造成繞組匝間短路,引起局部過熱,而且也可能在異物中形成環(huán)流,引起局部過熱。例如,某臺DFL一60000/220型主變壓器的 A相 (單相變壓器),1960年投運后正常,但在1982年換油時沖洗過繞組和鐵芯,一個月后發(fā)現(xiàn)總輕由100μl/l增加到300μl/l,一年后,總烴增加到 1125μl/l。用三比值法判斷故障性質(zhì)為300~700℃中等溫度范圍的熱故障。但通過試驗檢查不出異常.最后進(jìn)行解體大修,為期3個月。由于該變壓器是沈陽變壓器廠的早期產(chǎn)品,限于當(dāng)時的技術(shù)水平,不但變壓器分相,而且每相變壓器的鐵芯也分內(nèi)外框。在大修時.先將鐵芯上扼拆除,高低壓繞組吊走,再將內(nèi)外框分開,發(fā)現(xiàn)在鐵芯柱底部內(nèi)外框之間的油道中有一顆直徑為15mm左右的黑色球狀炭粒,粘在硅鋼片上。測量炭粒電阻為5Ω,經(jīng)鑒定為電焊渣,其附近有3張硅鋼片局部過熱、發(fā)藍(lán)。

分析認(rèn)為該電焊渣是廠家在裝配時落入內(nèi)外框間的油道中,由于所處位置湊巧,20多年來未發(fā)生異常。后來換油沖洗時該電焊渣沿著油道被沖到某一位置;由于硅鋼片疊壓參差不齊,該位置較窄,就會碰到內(nèi)外框鐵芯。在運行中,該點的內(nèi)外框之間存在著磁位差,形成環(huán)流,造成局部過熱。經(jīng)修復(fù)后運行正常。

⑼鐵芯多點接地引起的過熱

變壓器過熱性故障的診斷

⑴色譜分析法

氣相色譜分析是診斷變壓器過熱故障的重要方法。實踐表明,在局部過熱的情況下,變壓器油中含有大量的CH4和C2H4,故障涉及固體絕緣時,油中還含有大量的CO和CO2,基于此特性,可以用氣體圖形法和比值法來判斷故障的性質(zhì)。

①氣體圖形法

以最大濃度為1,畫出氣體組分的相對濃度,即為氣體圖形。

②氣體組分比值法

a 判斷故障性質(zhì)。

判斷故障性質(zhì)的比值法有三比值法和四比值法。比較上述比值法,可以看出,C2H2/C2H4和CH4/H2兩比值對確定故障性質(zhì)是有效的。對過熱故障,在三比值編碼中C2H2/C2H4的編碼為0,CH4/H2的編碼為2;在四比值編碼中C2H2/C2H4的編碼為0,CH4/H2的編碼為1或2。據(jù)此提出以下判據(jù):

C2H2/C2H4<0.1 且 CH4/H2&ge;1

滿足上述判據(jù)即為過熱性故障。

過熱故障的溫度可分為低溫、中溫和高溫三個范圍。三比值法詳細(xì)地列出了這種診斷結(jié)果。

b 判斷熱故障回路。診斷時,將三比值法與四比值法相結(jié)合,可區(qū)分過熱故障發(fā)生在磁回路還是導(dǎo)電回路。

在四比值法中,當(dāng) CH4/H2=l~3,C2H6/CH4

由上述可知,磁回路過熱判據(jù)與三比值法比較,有三個比值項是共同的。在這三個比值項中,磁回路過熱判據(jù)基本上與三比值法的比值組合0、2、2相同。因此當(dāng)基于三比值法判斷為 0、2、2熱故障后,再將其中的CH4/H2的比值按 l~3和≥3劃分為

CH4/H2=l~3,編碼記為2c(C一磁);

CH4/H2≥3,編碼記為2D(D一電)。

這樣,當(dāng)比值組合為:

0、2c、2時為磁回路過熱性故障;

0、 2D、2時為導(dǎo)電回路過熱性故障。

例如,某變電所一臺120MVA主變壓器的色譜分析結(jié)果表 l所示。

表1 色譜分析結(jié)果(μl/l)

 

 

由表中數(shù)據(jù)可知,應(yīng)用三比值法編碼為0、2、2,其中CH4/H2=3.2>3,可將編碼記為0、2D、2,即為導(dǎo)電回路過熱性故障。進(jìn)一步檢查確認(rèn)為分接頭開關(guān)接觸不良。

③CO和CO2含量曲線法

根據(jù)色譜分析結(jié)果給出的CO和CO2含量,可以判斷變壓器繞組絕緣是否存在過熱性故障。東北電力科學(xué)研究院對東北電管局直屬局、廠約150臺220kV及以上隔膜式(含膠囊)密封變壓器進(jìn)行油中CO和CO2含量分析,并提出初步判據(jù)。

判斷方程式為

CO含量 yco=133十407&radic;X

CO2含量 yco2=1896十1042X

式中X——運行年限。

將上述回歸方程式繪成曲線,當(dāng)變壓器油中CO和CO2超過曲線上相應(yīng)值或產(chǎn)氣速率大于曲線的斜率時,一般認(rèn)為變壓器可能存在異常。

例如,某260MVA變壓器的油中CO和CO2的含量曲線,無論從CO和CO2增長速率,還是其絕對值都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了判斷所示曲線。中間下降是處理油的結(jié)果,但下降后仍按較高速度增長,只是運行年限較少,其絕對值尚未足夠積累。

由此,結(jié)合變壓器繞組結(jié)構(gòu),便能分析判斷該變壓器可能存在的過熱性故障。

⑵測量直流電阻

測量直流電阻可以對導(dǎo)電回路熱性故障作進(jìn)一步判斷。上述兩例都是根據(jù)直流電阻作進(jìn)一步判斷的。前者為分接頭開關(guān)接觸不良,后者為低壓繞組匝間短路。

處理對策

根據(jù)引起過熱故障的不同原因采取不同的處理對策。

⑴由于繞組結(jié)構(gòu)原因引起的低壓繞組過熱,宜將變壓器的低壓繞組改為雙螺旋結(jié)構(gòu)。

⑵對冷卻器組管堵塞引起的過熱故障,應(yīng)定期(l~3年)用壓縮空氣或水清洗冷卻器組管,清洗工藝如下:

①清洗前,使冷卻器停止運行,拆下風(fēng)扇保護罩和風(fēng)扇葉片,這樣冷卻器的前后都能徹底清洗。

②先用吸塵器在進(jìn)風(fēng)側(cè)從上至下吸掉灰塵、雜物,而后在出風(fēng)側(cè)用壓力為0.1MPa壓縮空氣吹組管,邊吹邊吸(因鄰近冷卻器正在運行中),這樣可提高清洗效率2倍。

③去灰塵后,用自來水沖洗。沖洗時同樣由出風(fēng)測往進(jìn)風(fēng)側(cè)方向沖,勿使雜物進(jìn)人中間管族,以免雜物落人死區(qū)。

⑶正確連接引線和分接開關(guān),上緊螺帽,避免松動而發(fā)熱。

⑷為避免引線和套管銅管靠接后出現(xiàn)過熱,可采取以下措施:

①不改變目前引線絕緣包扎方式,而只在每臺產(chǎn)品試裝時,準(zhǔn)確裁截引線電纜的長度,做到引線長度和套管準(zhǔn)確的配裝。這可以消除電纜太長而與銅管內(nèi)壁靠接的不良后果。但這樣做對以后備品套管的更換的準(zhǔn)確裝配造成困難。

②改變引線電纜的絕緣包扎方式。如把目前的只用白布帶半疊包一層,改為先用0.1mm×30mm皺紋紙正反兩個方向半疊包各一層后,再用白布帶半疊包一層。在總裝套管時,要保持引線電纜絕緣的完整,不允許有絕緣松脫露銅的現(xiàn)象。這樣,引線裝配后,即使引線和銅管靠接,回路將由絕緣隔開而難于閉合,阻止了電流的流通和過熱。

⑸為防止漏磁引起的過熱故障,可在變壓器油箱內(nèi)壁及繞組鋼托板上加裝磁屏蔽。設(shè)置磁屏蔽的目的就是讓漏磁通盡可能地通過導(dǎo)磁性能較好的磁屏蔽裝置,而不穿入油箱壁的鋼板,從而避免了在油箱壁中產(chǎn)生大的損耗,引起油箱局部過熱。

在大型變壓器中,為降低由漏磁通在油箱上引起的損耗,在特定的面積上(如套管安裝部位)有時用不導(dǎo)磁鋼板來代替普通鋼板。但對大面積的油箱內(nèi)壁采用安裝磁屏蔽的方法則更為經(jīng)濟合理。對大電流變壓器,其繞組的端部漏磁較為嚴(yán)重。在繞組下端的鋼托板上加裝磁屏蔽,能使鋼托板表面的磁密變得很小,從而降低繞組端部的漏磁損耗,防止繞組端部絕緣過熱故障。某電廠的SSPL一260000/220型主變壓器,在改造過程中,在油箱內(nèi)壁及繞組的鋼托板上加裝磁屏蔽收到良好的效果,曾幾次經(jīng)受系統(tǒng)諧波沖擊的影響,始終穩(wěn)定運行。例如,1993年因系統(tǒng)諧波的影響,另一臺未經(jīng)改造的變壓器油箱局部過熱,上下油箱的連接螺絲燒紅,燒毀密封膠墊,造成變壓器大量漏油,重瓦斯保護動作跳閘,被迫停運檢修,但經(jīng)過改造的這臺變壓器卻安然無事。經(jīng)過長達(dá)4年多的油色譜跟蹤監(jiān)視,其分析結(jié)果穩(wěn)定。變壓器改造后總烴及 CO、CO2含量都大幅度下降并且一直穩(wěn)定。

⑹加強管理,避免由于管理不善等原因而引起的過熱性故障。對強油循環(huán)的冷卻系統(tǒng)必須有兩個可靠的電源,并定期進(jìn)行切換試驗,信號裝置齊全、可靠。

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在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動電源 LED

LED通用照明設(shè)計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

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