0 引言
主通風機是煤礦四大固定設備之一,素有“礦井肺腑之稱”,它擔負著向井下輸送新鮮空氣,排出粉塵和污濁氣流,確保礦井安全生產的重任[1]。近年來,隨著國家對煤礦安全與經濟效益的日益重視,煤礦機電設備的運行控制和自動化管理顯得尤為重要,因此,加強通風管理,防止安全事故發(fā)生,提高風機運行效率,確保其安全、經濟、高效運行已勢在必行。
陜西省某煤礦原通風監(jiān)控系統(tǒng)存在以下問題:系統(tǒng)過于簡單、風機耗電量大、部分關鍵參數監(jiān)測精度較低、監(jiān)測內容不全面、未與調度中心信息系統(tǒng)集成。經過多年運行,部分設備老化,多數儀表損壞,監(jiān)控系統(tǒng)處于半癱瘓狀態(tài),已經構成了嚴重的安全隱患。因此,必須對原有系統(tǒng)進行全面改造,建立完善、合理的監(jiān)控系統(tǒng),以改變該礦落后的管理局面,提高礦井通風設備自動化和科學化管理水平。
1 變頻控制系統(tǒng)組成
為了適應礦井發(fā)展,滿足通風網絡變化的要求,通風機及其拖動電機在設計選型時都有一定余量,形成“大馬拉小車”的不經濟運行現象。煤礦主通風機傳統(tǒng)的控制方式是風機全速運行,通過調節(jié)風葉安裝角度或風門開度調整所需風量,這種運行方式能耗大,約占煤礦能耗的15%~20%左右,并且調節(jié)不方便。采用變頻調速技術,可以根據礦井生產需求調整電機轉速來調節(jié)風量,既節(jié)約大量電能,又減少機械和風的噪音。
根據《煤炭安全規(guī)程》第四百四十二條規(guī)定[2],主通風系統(tǒng)高壓兩回路10kV電源引自地面變電所不同的兩段母線上,通過架空線路接至主通風變電所高壓室,高壓母線為單母線分段結構,兩條高壓進線互為備用,安裝自投裝置,確保供電安全。高壓室設有7臺高壓柜。低壓母線也為單母線分段,設有進線柜兩個、母線聯(lián)絡柜一個,四個變頻柜分別控制兩臺對旋風機的四臺電機,兩個低壓配電柜為風門絞車供電,系統(tǒng)控制柜一個。變頻器選用日立變頻器SJ700系列。日立SJ700變頻器特別適合煤礦風機使用,具有如下優(yōu)點:
1)實現了0.3 Hz時200%以上高啟動轉矩,保證風機特殊情況下的正常啟動;
2)具有變頻器跳閘抑制功能,過電流抑制功能、過電壓抑制功能,根據負載調整所需的加速時間和減速時間,減少了跳閘的發(fā)生,提高了風機運行的安全性;
3)通過可編程序運行功能,實現簡易順序控制功能,內置簡易程序運轉最大可達512步,可以簡化上位裝置和周邊回路,節(jié)約了控制柜空間、降低了成本,提高了變頻控制柜可靠性;
4)采用冷卻風扇、平滑電容等長壽命部件,設計壽命達到10年,并具有壽命診斷功能,可以發(fā)出預告信號,提示在這些部件發(fā)生故障前對其進行更換,提高了變頻器的可靠性;
5)安裝標準的EMC噪音濾波器,降低了諧波和變頻器噪音;
6)專利微浪涌電壓抑制功能,即使和電機之間接線距離很長,也能抑制端子電壓的變動,保護風機電機的絕緣;
7)一個按鈕即可實現變頻器的緊急切斷,不通過變頻器的CPU,通過硬件就可以切斷輸出,從而實現高可靠性緊急切斷,保證應急停風機的要求;
8)變頻器內部基板三防涂層處理及銅條的鍍鎳處理,提高了變頻器環(huán)境適應性,適合煤礦應用環(huán)境。主通風變電所一次系統(tǒng)如圖1所示。
2 監(jiān)控系統(tǒng)組成
礦井主通風機自動監(jiān)控系統(tǒng)以PLC 為核心,主要由信號監(jiān)測裝置、傳感(變送)器、PLC、通信裝置、上位機及其它設備組成,可分為風機變電站監(jiān)控系統(tǒng)和風機風速、負壓、振動、風機電機溫度監(jiān)控系統(tǒng),如圖2所示。
PLC 選用Sienens S7-300 系列PLC,硬件結構如圖3所示,主要由電源、CPU、數字量輸入輸出、模擬量輸入輸出、通信單元等模塊組成。
觸摸屏采用WEINVIEWMT508T 觸摸屏,通過MT5-S7300 通信電纜與PLC 連接,采用MPI 協(xié)議完成通信。觸摸屏動態(tài)顯示系統(tǒng)整體運行狀態(tài)。
S7-300 通過工業(yè)以太網通信模塊CP343 連接到上位工控機或礦統(tǒng)調系統(tǒng),實現監(jiān)測參數的實時顯示,并將監(jiān)測參數存儲到數據庫中;同時以數據、趨勢圖及報表等多種方式實現風機運行參數監(jiān)測結果的再現。根據設定的起始時間點,實現分、時、日和選擇變量形式,以時間間隔和變量數據等方式查詢、打印報表,完成性能測試,自動生成性能測試報告,通風機性能曲線等。
2.1 變電站監(jiān)控系統(tǒng)組成
變電站監(jiān)控系統(tǒng)高壓部分采用廈門工控生產的微機保護單元,該單元可就地顯示相電壓、線電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數等參數,可通過RS485
接口使用MODBUS-RTU 協(xié)議與PLC 通信模塊CP341連接。[!--empirenews.page--]
低壓系統(tǒng)測量儀表均采用設有RS485通信接口的SWP系列智能儀表,可就地顯示相電壓、線電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數等參數,通過MODBUS-RTU協(xié)議與PLC通信模塊CP341通信,監(jiān)測設備運行參數。
變頻器標配RS485 MODBUS-RTU 通信接口和PLC通信模塊CP341,通過MODBUS-RTU協(xié)議進行通信。
其它高、低壓開關,風門限位開關的信號均通過數字量輸入模塊與PLC連接。
2.2 風機在線監(jiān)測系統(tǒng)組成
風速、負壓、振動、風機電機溫度監(jiān)控系統(tǒng)主要由風速、負壓、振動、溫度傳感器和相應變送器組成。
風速傳感器安裝在風機前端的風道內,傳感器輸出信號經風速變送器轉換成電信號,傳送至PLC模擬量輸入模塊。
負壓監(jiān)測是把風機前端的風道開孔引風接至負壓傳感器,經過負壓變送器將負壓值轉換為4~20 mA信號引至PLC模擬量輸入模塊。
振動監(jiān)測由振動傳感器和振動位移變送器組成。
振動傳感器分別安裝在風機前、后軸承位置處的機殼垂直和水平方向上,用于檢測風機的水平和垂直方向的振動。振動速度量轉換成位移量送入振動位移變送器,振動位移變送器將此位移信號轉換成與之對應的電信號輸出,接至PLC模擬量輸入模塊。
風機拖動電機安裝三相定子和前后軸承,繞組溫度傳感器,兩套帶有標準RS485接口的16路溫度巡檢儀SWP就地顯示溫度及溫度報警狀態(tài),溫度巡檢儀也通過MODBUS-RTU 協(xié)議與PLC 通信模塊CP341通信,在觸摸屏和上位機上實時顯示溫度。
3 系統(tǒng)軟件設計
基于PLC的監(jiān)控系統(tǒng)軟件由風機控制、參數監(jiān)測和通信三個子程序組成。PLC 編程軟件采用STEP7-V5.3,由PLC 完成各類監(jiān)測參數的采集、模數轉換、數據處理,再向后臺傳輸監(jiān)控信息并執(zhí)行后臺的指令。
風機控制采用三級控制模式,即手動/就地控制模式、觸摸屏集中控制模式和上位機遠程控制模式。高壓系統(tǒng)和變頻器也有兩種控制方式:一種是通過PLC的一個CP341通信模塊給微機保護單元發(fā)送遙控命令,控制高壓開關柜分、合閘,另一個CP341通信模塊給變頻器發(fā)送運行、轉向指令及輸出頻率控制風機起停;另一種方式,高壓柜分、合閘及變頻器運行、轉向指令來自PLC數字量輸出模塊,通過PLC模擬量輸出模塊或控制柜上的電位器控制變頻器輸出頻率。風門絞車及低壓系統(tǒng)控制通過數字量輸出模塊控制。
觸摸屏程序設計采用Easy Builder 500編程軟件,通過MT5-S7300通信電纜與PLC連接,直接讀取設置在PLC中的數據,控制高、低壓系統(tǒng)分合閘,實現風機的正常啟停,風門絞車的正常升降,實時觀測風機運行時的參數。觸摸屏如圖4所示。
PLC模擬量輸入模塊是自動監(jiān)控系統(tǒng)中的一個重要部分,模擬量輸入模塊選擇電流輸入的工作模式,PLC通過模擬量輸入模塊采集風機運行參數,送上位機和觸摸屏動態(tài)顯示。程序中設計了風機電動機溫度超標、電動機振動超標報警程序,以此提高風機及電機的運行可靠性。
4 系統(tǒng)特點
1)實現風機運行參數的實時監(jiān)測與風機主輔設備集中控制;
2)實時監(jiān)測拖動電機電氣參數;
3)顯示當前運行機號、正反轉信號、風機開停狀態(tài)等;
4)動態(tài)顯示主通風變電所高、低壓設備運行狀態(tài);
5)實現遠程通信,監(jiān)測參數可上傳到上位機與煤礦調度系統(tǒng)連接;
6)實現三級控制。
5 結語
基于PLC 的風機變頻驅動系統(tǒng)及風機自動監(jiān)控系統(tǒng)實現了觸摸屏和上位機兩級集中監(jiān)測和控制,為通風系統(tǒng)及時維護和有效調節(jié)提供了可靠依據。本系統(tǒng)在該礦已運行兩年,監(jiān)測實時性好,數據準確,通信可靠,達到了節(jié)能的預期效果。實踐證明,風機自動監(jiān)控系統(tǒng)有力地保證了主通風機經濟、可靠地運行,提高了礦井主通風機設備的自動化管理水平。