國網(wǎng)華北分部實時控制AGC機組深度調(diào)峰
5月7日,國家電網(wǎng)公司華北分部與內(nèi)蒙古岱海發(fā)電有限責(zé)任公司對4月份聯(lián)合開展的AGC(自動發(fā)電控制)控制模式下岱海電廠3號機組深度調(diào)峰實時控制試驗進行數(shù)據(jù)分析和總結(jié)。根據(jù)試驗經(jīng)驗,國網(wǎng)華北分部將對所有AGC直控機組推廣深度調(diào)峰實時控制功能,完成部署后,預(yù)計全網(wǎng)風(fēng)電消納能力可增加1000萬千瓦以上。
該試驗是國內(nèi)首次實現(xiàn)深度調(diào)峰時機組出力由AGC實時控制,為提升機組調(diào)峰時的調(diào)節(jié)速率和負(fù)荷跟蹤實時性積累經(jīng)驗,為調(diào)峰輔助服務(wù)市場的推進提供技術(shù)支撐,爭取實現(xiàn)清潔能源“雙升雙降”目標(biāo)。
機組深度調(diào)峰是開啟電力輔助服務(wù)市場、提升新能源消納能力的基礎(chǔ)。截至2018年4月,華北電網(wǎng)新能源裝機規(guī)模達7302萬千瓦,占全網(wǎng)總裝機比例達21%。目前,由于機組協(xié)調(diào)控制、環(huán)保性能等原因,火電機組參與深度調(diào)峰時均需退出AGC,調(diào)峰指令由調(diào)度員通過電話方式下達,存在調(diào)節(jié)速率低、負(fù)荷跟蹤實時性差的缺點,無法適應(yīng)新能源實時消納精細化要求。在此背景下,提高火電機組深度調(diào)峰能力,提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)和新能源消納能力勢在必行。
為進一步挖掘調(diào)峰資源,提升對調(diào)峰輔助服務(wù)市場的技術(shù)支撐能力,利用市場機制實現(xiàn)新能源實時消納,國網(wǎng)華北分部探索利用AGC從調(diào)度端實現(xiàn)火電機組深度調(diào)峰實時控制,多次組織各直調(diào)火電廠開展深度調(diào)峰調(diào)研,針對低負(fù)荷下脫硫脫硝性能和機組協(xié)調(diào)控制等問題開展討論。在此基礎(chǔ)上,開展AGC直控機組遠動量程擴展和聯(lián)調(diào)等工作。
試驗前,國網(wǎng)華北分部組織岱海電廠以及冀北電力科學(xué)研究院相關(guān)技術(shù)人員制訂詳細試驗方案,針對試驗過程中主(再)熱汽溫度控制等問題確定專項管控措施,最終實現(xiàn)機組低負(fù)荷運行區(qū)間的拓展。
本次試驗在提高火電機組深度調(diào)峰調(diào)節(jié)速率和負(fù)荷跟蹤實時性的同時,突破了火電機組在AGC控制模式下,機組出力不低于50%額定容量的限制,將出力下限降至20%,從而使火電機組的調(diào)峰深度從原有的50%提高至80%,即單機提高20萬千瓦風(fēng)電消納能力。